巧治“尾礦之患”——靈寶金源尾礦無害化處理工藝探秘
2010年05月05日 9:29 14183次瀏覽 來源: 中國有色網(wǎng) 分類: 新技術 作者: 馬秀勤 李建政
干式排放終結“尾礦庫時代”
“要實現(xiàn)尾礦干堆,脫水是關鍵環(huán)節(jié)。我們的秘密武器就是利用深錐濃密機進行濃縮脫水。”王安理這樣介紹已在金源公司獲得成功的新型尾礦無害化處理工藝。
要了解這一工藝的真諦,先要從靈寶金源千噸選廠的尾礦性質和工藝說起。千噸選廠入選的是低品位石英脈金鉬多金屬礦石,選礦工藝包括混合浮選、氰化提金、浮選鉬、鉛、銅,綜合回收了金、鉬、鉛和銅,尾礦成分主要是石英、碳酸鈣等礦物,尾礦產(chǎn)率99%,尾礦比重2.9噸/立方米,尾礦礦漿濃度為26~29%,礦漿pH值=6~7,-200目粒級占60~65%,但-400目粒級占38.68%,粒度粗細組成很不均勻。為提高金的回收率,炭漿廠采用原礦二段閉路細磨工藝,其尾礦粒度為-200目占90~93%,礦漿濃度45~48%,尾礦數(shù)量350噸/日,尾礦水含氰化鈉質量分數(shù)0.05%。
針對以上實際情況,王安理帶領科技人員深入分析,反復實驗,最終確定了新型尾礦無害化處理工藝。就是將尾礦經(jīng)濃縮-過濾二段脫水后,得到尾礦干渣和回水,尾礦干渣直接堆存于尾礦堆場,回水全部循環(huán)利用,只建尾礦堆場無需建尾礦庫。
技術人員經(jīng)過深入分析,達成共識:尾礦自流至深錐濃密機進行濃縮脫水,將礦漿濃度由26~29%提高至62~65%,然后用泵將濃縮底流礦漿揚送至陶瓷過濾機過濾脫水,所得尾礦干渣含水13%以下,尾礦干渣用皮帶輸送機輸送至尾礦堆場,采用裝載機攤鋪、逐層碾壓、夯實后覆土、即可恢復植被或復墾;濃密機溢流水和陶瓷過濾機濾液水統(tǒng)稱為回水,回水經(jīng)回水處理系統(tǒng)凈化后供生產(chǎn)循環(huán)重復使用。
炭漿廠尾礦自流至攪拌槽,攪拌槽起到緩沖和攪拌的作用,用泵直接揚送至陶瓷過濾機過濾,濾渣和千噸選廠尾礦濾餅用同一條皮帶輸送機輸送至尾礦堆場,濾液水供炭漿廠重復使用。
這一工藝首先在靈寶金源千噸選廠取得了理想效果:千噸選廠尾礦水的重復使用,除可回收其中的微量金外,還可節(jié)約各類選礦藥劑費,供水費用等約120萬元/年。從2006年7月年至2009年底,已累計節(jié)水約317萬噸,填溝造地約16.49畝,回水循環(huán)重復利用率達到92.6%,從根本上解決了千噸選廠生產(chǎn)用水問題。
炭漿廠回水的重復循環(huán)使用,每年可以減排含氰廢水12萬立方米,回水中的氰離子和堿得到循環(huán)利用,可節(jié)約氰化鈉約45噸/年,不需另建污水處理設施,可減少含氰廢水處理費用18萬元/年,杜絕了含氰廢水污染水資源。
而尾礦直接堆存于尾礦堆場,無需建尾礦庫,尾礦管理人員比尾礦庫少10人,按10年計算人工費可減少200萬元;按10年服務年限計算尾礦堆場比尾礦庫投資少459.94萬元;尾礦逐層壓實保證了尾礦的安全堆存,真可謂一舉多得。
責任編輯:彭薇
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