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      葫蘆島鋅業(yè)精鋅冶煉廠提高技術(shù)定額水平

      2011年09月14日 14:13 4826次瀏覽 來源:   分類: 鉛鋅資訊


        在“降本增效”的關(guān)鍵時期,精鋅冶煉廠按公司部署,制定“降本增效”措施。從提升經(jīng)濟(jì)定額水平、強(qiáng)化設(shè)備管理等方面,深入開展“降本增效”工作。降本增效以提升技術(shù)定額水平為主線,科學(xué)降低生產(chǎn)成本。
        降低渣含鋅,提高蒸鋅回收率。降低渣含鋅是保障冶煉廠回收率的關(guān)鍵環(huán)節(jié),他們通過重點(diǎn)抓好洗煤配比,強(qiáng)化制團(tuán)系統(tǒng)配料,保證合理的配煤比和碳倍數(shù);加強(qiáng)制團(tuán)系統(tǒng)操作,狠抓濕團(tuán)質(zhì)量,穩(wěn)定排出壓力,根據(jù)渣含鋅情況和爐體狀況,合理調(diào)整蒸餾爐料量,確保渣含鋅控制在1%以下;加強(qiáng)物料取樣工作,蒸餾系統(tǒng)強(qiáng)化監(jiān)稱和物料取樣工作,保證物料的數(shù)量和品位真實準(zhǔn)確;減少中間物料損失,鋅粉和鋅渣子在運(yùn)輸過程中。要實行封閉式運(yùn)輸,減少含鋅物料泄漏與飛揚(yáng),干物料及時淋水增濕,減少配料和運(yùn)輸過程中造成的飛揚(yáng)損失:所有收塵設(shè)施要在良好的狀態(tài)下運(yùn)行,嚴(yán)格對各種收塵量進(jìn)行計量考核,確保煙塵排放24小時達(dá)標(biāo)。
        強(qiáng)化基礎(chǔ)操作,降低精鋅單耗。精鋅冶煉廠通過繼續(xù)執(zhí)行停提溫爐措施,減少提溫爐的氧化造渣,月造渣15噸/個,共2個提溫爐,每月減少造渣30噸,可降精鋅單耗3公斤,同時禁止明鋅下樓和外帶。降低中間產(chǎn)品鋅品位,提高硬鋅的含鐵品位。即由15%提到18%,每噸硬鋅可減少鋅量損失166公斤,每月可減少鋅量損失16.6噸,可降精鋅單耗1.6公斤。在撈取硬鋅過程中,加強(qiáng)硬鋅的擠壓,每噸可減少鋅量損失100公斤,每月可減少鋅量損失10噸,可降精鋅單耗1公斤。加強(qiáng)加料操作,確保料量連續(xù)均勻準(zhǔn)確,從而減少冷凝器底座放氣,每次可減少鋅量損失125公斤,每月可減少鋅量損失12.5噸,可降精鋅單耗1.25公斤;嚴(yán)格控制熔化爐、精煉爐大小池溫度,可少造鋅渣15噸,降精鋅單耗1.2公斤。
        降低物料結(jié)存,盤活占用資金。他們將嚴(yán)抓團(tuán)礦質(zhì)量,精細(xì)化崗位操作,隨時關(guān)注蒸餾系統(tǒng)工藝條件,在保證系統(tǒng)穩(wěn)定的前提下,逐步提高返回物配比,積極組織各車間清理現(xiàn)場積壓物料,減少結(jié)存常數(shù),降低物料結(jié)存量。積極配合公司組織外來低品位雜料進(jìn)系統(tǒng)使用,減輕公司壓力。
        細(xì)化崗位操作,降低中塊煤單耗。加強(qiáng)崗位操作,合理使用煤氣。將爐、塔各種溫度指標(biāo)控制在工藝卡片所要求的范圍內(nèi),降低廢氣溫度和負(fù)壓指標(biāo),蒸一車間負(fù)壓指標(biāo)控制在300~350Pa,蒸二車間負(fù)壓指標(biāo)控制在200~220Pa。蒸餾熱工上廢溫度由850~1080'℃降至850~1050℃,精餾車間廢氣溫度指標(biāo)由600~8000℃降至600~7000℃。杜絕煤氣過剩與大負(fù)壓操作造成的煤氣浪費(fèi),加強(qiáng)煤氣車間操作,嚴(yán)格控制煤氣渣含碳,在冶煉廠內(nèi)部停爐、停塔或負(fù)荷降低的情況下,減少煤氣發(fā)生爐開動臺數(shù)。
        加大考核力度,降低水源消耗。在冶煉廠范圍內(nèi),實現(xiàn)內(nèi)部用水完全閉路循 環(huán),避免水源流失。嚴(yán)格考核生活用水,嚴(yán)禁用烏金塘水補(bǔ)充。蒸二車間加強(qiáng) 日常水量控制,減少鍋爐排污、降溫塔、焦結(jié)托梁水外排量,外排水入鍋底坑后開砂泵回收,杜絕外排。
        目前,精鋅冶煉廠生產(chǎn)運(yùn)行平穩(wěn),職工信心倍增。大家紛紛表示要解放思想、轉(zhuǎn)變觀念、迎難而上,為公司降本增效做出積極貢獻(xiàn)。

      責(zé)任編輯:彭彭

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