河南金利:王屋山下譜寫新傳奇
2012年10月12日 11:24 16434次瀏覽 來源: 中國有色網(wǎng) 分類: 鉛鋅資訊 作者: 李幼玲 安會珍
1995年,在濟水河畔的王屋山下,承留鎮(zhèn)南勛村黨支部書記成全明,帶領(lǐng)12戶農(nóng)民通過集資籌來160萬元,他們?nèi)牍赊k起了金利來冶煉廠,當(dāng)時,這個數(shù)字在大伙的眼里就如同一組“天文數(shù)字”。沒多久,在南勛村的土地上建起一座投資70萬元、年產(chǎn)冰銅3000噸的0.8平方米的鼓風(fēng)爐。
河南金利金鉛有限公司董事長 成全明
1996年~1997年,由于市場低迷,公司連續(xù)兩年經(jīng)營難有起色。作為公司總經(jīng)理的成全明不急、不躁,不被市場所左右,而是通過考察、了解、跟蹤市場,給大伙兒鼓勁。1998年~2000年,企業(yè)經(jīng)營狀況逐步出現(xiàn)好轉(zhuǎn),成全明認識到尋找新盈利點的迫切性,與股東商議后,2001年上馬了一座0.8平方米小型煉鉛爐。在當(dāng)時,這一技術(shù)可堪稱既先進又環(huán)保。2002年企業(yè)又新上一座1.14平方米鼓風(fēng)爐,并擁有了年產(chǎn)10000噸電解鉛車間。
2003年,國家環(huán)保政策要求淘汰落后燒結(jié)鍋生產(chǎn)工藝,承留鎮(zhèn)南勛村的老少爺們看到了希望。他們積極響應(yīng)國家號召,淘汰了落后的燒結(jié)鍋生產(chǎn)工藝,投資5000萬元,新上49平方米燒結(jié)機生產(chǎn)線。同年,該企業(yè)更名為濟源市金利冶煉有限責(zé)任公司。這條49平方米的燒結(jié)機生產(chǎn)線經(jīng)河南省發(fā)改委、環(huán)保局批準后,于2003年7月開工建設(shè),2004年7月投產(chǎn)。
2006年8月,濟源市金利冶煉有限責(zé)任公司,決定投資3.28億元建設(shè)具有國際先進水平的年產(chǎn)8萬噸電鉛熔池熔煉項目,該項目采用原中國有色工程設(shè)計研究總院(現(xiàn)中國恩菲工程技術(shù)有限公司)和水口山有色金屬集團聯(lián)合開發(fā)的鉛冶煉新技術(shù),具有高效、環(huán)保、投資少等優(yōu)點。為盡快見到效益,克服資金緊張的困難,成全明打破常規(guī),從后往前施工,先進行了6平方米鼓風(fēng)爐的建設(shè),底吹爐工程歷經(jīng)11個月建設(shè),于2007年9月順利點火,一次性試車成功,在國內(nèi)底吹爐建設(shè)史上刷新了紀錄。隨著項目的建成,公司在產(chǎn)值、生產(chǎn)工藝等方面邁上新臺階,一躍成為濟源市重點工業(yè)企業(yè),進入了市級大型企業(yè)的行列。隨后,公司投資1.5億元建設(shè)的貴金屬冶煉生產(chǎn)線又為企業(yè)增添了一道靚麗的風(fēng)景。
金利公司節(jié)能減排綜合技改項目生產(chǎn)線。
技術(shù)革新 領(lǐng)跑行業(yè)
成全明對鉛冶煉行業(yè)的遠見,讓金利一次次通過技術(shù)革新,一次次將機會牢牢攥住。2009年,公司在全國率先淘汰49平方米燒結(jié)機生產(chǎn)線,投資4.5億元開工建設(shè)“節(jié)能減排綜合技改項目”,采用金利直接冶煉法(氧氣底吹熔煉-雙側(cè)吹直接還原工藝),成為鉛冶煉行業(yè)第一家將“液態(tài)渣直接還原技術(shù)”落地的公司。該項技術(shù)的開發(fā)工業(yè)化試驗研究,是由國家發(fā)改委立項資助,與中國恩菲工程技術(shù)有限公司合作開發(fā)的技術(shù)創(chuàng)新項目,示范廠的還原爐由恩菲設(shè)計,在試驗中逐步完善,并形成了共同的專利。金利敢于嘗試和勇于冒險的精神一時在行業(yè)傳為佳話。面對側(cè)吹熔池熔煉這一全新課題,在尚無成功經(jīng)驗和數(shù)據(jù)可以借鑒的情況下,善打硬仗的金利人勇往直前、不斷探索,硬是將這一新技術(shù)成功攻克,填補了國內(nèi)底吹爐與配套熱渣直接還原工藝的空缺。2010年,底吹爐系統(tǒng)廠房建設(shè)時,采用了自主設(shè)計的金利直接冶煉法(氧氣底吹熔煉-雙側(cè)吹直接還原工藝),該技術(shù)主要通過底吹爐的液態(tài)高鉛渣與焦爐煤氣、碎煤等輔料相互反應(yīng),產(chǎn)出粗鉛和含鉛量小于2%的爐渣,具有投資少、工作環(huán)境好、污染小、工人勞動強度小等優(yōu)點,相對鼓風(fēng)爐廢氣減少了90%,解決了高鉛渣高溫顯熱無法利用的問題。
3年來,金利公司金利爐運行穩(wěn)定,各項指標達到預(yù)期目標,主要技術(shù)指標好于國內(nèi)國際同類技術(shù)水平。經(jīng)測算,該工藝能耗指標只有傳統(tǒng)鼓風(fēng)爐的50%,SO2排放量只有鼓風(fēng)爐的10%,不產(chǎn)生污水,污染物排放水平得到進一步優(yōu)化。僅公司8萬噸溶池熔煉項目,每年可用6300噸煤粒代替22680噸工業(yè)焦炭,年可降低成本2344萬元。
責(zé)任編輯:安子
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