中鋁貴州鋁廠熱電廠科技創(chuàng)新活動紀(jì)實
2013年10月31日 9:38 3670次瀏覽 來源: 中國有色金屬報 分類: 地礦建設(shè)
今年以來,針對企業(yè)面臨的嚴(yán)峻形勢,中鋁公司貴州鋁廠熱電廠逆境求生,強化專業(yè)管理,結(jié)合該廠生產(chǎn)系統(tǒng)和專業(yè)技術(shù)特點,完善制度、程序,建立科學(xué)、合理、可持續(xù)的長效機制,大力開展科技創(chuàng)新活動,有力地推進(jìn)了生產(chǎn)經(jīng)營的健康發(fā)展。前三季度,完成蒸汽產(chǎn)量310.83萬噸,發(fā)電量18059.39萬kwh,轉(zhuǎn)供電量37417.716萬kwh,硫酸產(chǎn)量23423.18噸,供汽合格率99.63%,各項技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)持續(xù)向好,均保持中鋁內(nèi)部同類企業(yè)先進(jìn)水平;內(nèi)部控虧在上半年完成全年控虧目標(biāo)的基礎(chǔ)上,三季度又控虧624萬元。
建立長效機制
強化專業(yè)管理
科技和管理,是推動企業(yè)生產(chǎn)健康發(fā)展的兩個輪子。今年以來,該廠高度重視科技和管理對生產(chǎn)經(jīng)營的驅(qū)動作用,年初成立了由行政一把手掛帥的專業(yè)管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組和鍋爐、汽機、電氣、機械、脫硫制酸技術(shù)攻關(guān)專業(yè)組,并建立了制度、程序和臺賬,明確了各專業(yè)組的職責(zé)權(quán)限、過程控制、獎懲制度和長效機制建設(shè)。
為確保科技創(chuàng)新、專業(yè)管理活動的有序開展,分廠多管齊下抓落實。一是充分發(fā)揮好專業(yè)組人員的積極性,強調(diào)各專業(yè)組成員均有責(zé)任提出改造改進(jìn)項目并備案;二是營造寬松的活動平臺,規(guī)定年創(chuàng)經(jīng)濟效益在50萬元以下,投資額在5萬元以下的項目,由相關(guān)專業(yè)組擬定方案自行討論決定并組織實施;三是建立長效機制,責(zé)權(quán)利并舉。目前,該廠所開展的各項科技創(chuàng)新活動,為生產(chǎn)的穩(wěn)步發(fā)展提供了強有力的裝備保證和技術(shù)保障。
創(chuàng)新培訓(xùn)機制
注重人才培養(yǎng)
人才是第一資源。該廠高度重視人才資源的培養(yǎng)和發(fā)掘,在根據(jù)企業(yè)發(fā)展和崗位對員工技能需要,有針對性地開展分廠層面員工教育培訓(xùn)、技能大賽培訓(xùn)、職業(yè)技能鑒定培訓(xùn)等的同時,積極創(chuàng)新員工培訓(xùn)形式和機制,使各類人才不斷成長。
鍋爐車間制定“一專多能”學(xué)習(xí)培訓(xùn)方案,針對巡檢崗位員工普遍技能單一、業(yè)務(wù)水平不高的實際,組織巡檢工在技術(shù)人員培訓(xùn)指導(dǎo)下學(xué)習(xí)司爐和壓力容器崗位技能,向復(fù)合型人才方向發(fā)展;汽機車間推進(jìn)“每天半小時學(xué)習(xí)法”,建立學(xué)習(xí)QQ群,開展交流,促進(jìn)了員工綜合技能各的提高。
熱電廠高度重視群眾性科技活動,認(rèn)真組織群眾性QC活動、科技論文發(fā)表和論文專輯制作,促進(jìn)了廣大科技人員和技術(shù)工人知識技能的融合和創(chuàng)新能力的提高。在廠、分公司第十二次QC成果發(fā)布會上,兩項成果獲二等獎、兩項成果獲三等獎。今年8月1日,借助《貴鋁科技》平臺,出版熱電廠科技論文專輯,發(fā)表科技論文21篇。這些活動為激發(fā)廣大員工積極參與創(chuàng)新、奉獻(xiàn)和展現(xiàn)聰明才智發(fā)揮了重要作用。
依靠科技創(chuàng)新
推進(jìn)生產(chǎn)經(jīng)營
堅持自主創(chuàng)新,是企業(yè)增強核心競爭力的主要途徑。今年以來,該廠緊貼生產(chǎn)系統(tǒng)和專業(yè)技術(shù)特點,緊緊扭住降本控虧中心任務(wù),加強自主創(chuàng)新,加速成果轉(zhuǎn)化,創(chuàng)造了實實在在的真金白銀。
“優(yōu)化鍋爐運行調(diào)整,降低鍋爐底渣含碳量、飛灰可燃物、煙氣含氧量”技術(shù)攻關(guān),通過各種技術(shù)手段,有效地促進(jìn)了鍋爐系統(tǒng)各項指標(biāo)的優(yōu)化,蒸汽煤耗大幅度降低。前三季度,噸蒸汽實物煤耗比廠、分公司考核目標(biāo)降低17.25kg,節(jié)煤53618噸,按原煤450元/噸平均值計算,節(jié)約成本2400多萬元。
“0.588Mpa蒸汽串1.27Mpa管道代替除氧器加熱氣源”技術(shù)攻關(guān),將中壓1.27Mpa蒸汽輸送管道解列出高壓自用汽系統(tǒng),改用0.588Mpa中壓系統(tǒng)背壓機組的排汽代替,讓蒸汽進(jìn)行重復(fù)利用,在保證系統(tǒng)參數(shù)的前提下,效益估算每年可創(chuàng)價值500萬元。
“脫硫制酸胺液國產(chǎn)化”技術(shù)攻關(guān),經(jīng)過小型工業(yè)化實驗和實戰(zhàn)檢驗兩個階段的對比分析實驗,取得圓滿成功。國產(chǎn)胺液替代進(jìn)口胺液,價格每噸降低2萬元,每年可節(jié)約生產(chǎn)成本200萬元。
責(zé)任編輯:小貝
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