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      銅陵金昌冶煉廠技術(shù)掠影:給奧爐插上騰飛的翅膀

      --“頂吹浸沒式噴槍熔煉技術(shù)”在金昌

      2009年11月04日 9:33 8269次瀏覽 來源:   分類: 新技術(shù)   作者:

        2009年8月21日中午11時(shí)20分,銅陵有色金昌冶煉廠熔煉車間主廠房內(nèi),生產(chǎn)一片火熱:冶煉工人們在火熱的爐臺(tái)前認(rèn)真的忙碌著,偌大的廠房房頂上,三臺(tái)行車在現(xiàn)場指吊人員的指揮下,有序的跑動(dòng)著,一缽缽火紅的粗銅水被吊到了指定爐口內(nèi),不遠(yuǎn)處的奧爐出銅口,源源不斷的銅水在歡快的流淌著……
        2000年,金昌冶煉廠主產(chǎn)品電銅產(chǎn)量5.5萬噸,硫酸16.8萬噸,實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值11.2億元;2008年,金昌冶煉廠全年生產(chǎn)粗銅16.3萬噸,電銅18萬噸,硫酸56.8萬噸,實(shí)現(xiàn)內(nèi)部利潤3000萬元,完成年考核利潤指標(biāo)的126.58%。倍增的數(shù)字,彰顯業(yè)績的輝煌。
        2003年,在金昌的歷史上,是具有特殊歷史意義的一年。就在那年,該廠熔煉主工藝采用澳大利亞奧斯麥特公司的現(xiàn)代熔煉技術(shù)——奧斯麥特爐“頂吹浸沒式噴槍熔煉技術(shù)”,替代了原有的密閉鼓風(fēng)爐富氧熔煉工藝。
        用“聯(lián)合國制造”來形容奧爐及其輔助設(shè)備毫不為過。澳大利亞、芬蘭、新加波、德國等一批國外先進(jìn)的設(shè)備構(gòu)成了奧爐整個(gè)生產(chǎn)系統(tǒng)鏈。
        在奧爐剛投產(chǎn)期間,生產(chǎn)形勢極不穩(wěn)定,爐襯耐火材料損失大,噴槍使用壽命短,工藝消耗指標(biāo)居高不下,銅酸系統(tǒng)、粗煉-精煉之間的生產(chǎn)平衡矛盾一度困擾著金昌人,為了盡快扭轉(zhuǎn)被動(dòng)局面,使奧爐熔煉工藝盡早體現(xiàn)其技術(shù)的先進(jìn)性,實(shí)現(xiàn)達(dá)產(chǎn)達(dá)標(biāo)。勤于思考、有著豐富富氧熔煉經(jīng)驗(yàn)的金昌人針對生產(chǎn)實(shí)際,大膽的對奧爐熔煉系統(tǒng)進(jìn)行技術(shù)改造。針對影響爐襯壽命的因素,對奧爐爐襯進(jìn)行了重新選型。將銅水套部位耐火材料的 厚度由265毫米增加到345毫米,由C1磚換成D1磚;耐火材料材質(zhì)選用低氣孔率抗驟冷驟熱效果好的鋁鉻質(zhì)耐火材料替代原來的鎂鉻質(zhì)材料,此舉大大延緩了爐襯使用壽命。為了實(shí)現(xiàn)對奧爐的連續(xù)、穩(wěn)定供料,對供料系統(tǒng)進(jìn)行改進(jìn)和完善。采用變頻調(diào)速圓盤給料機(jī)代替原有棒式供料,對給料量進(jìn)行同步控制,在輸料皮帶上安裝限料裝置,防止大塊料入爐,解決了料量波動(dòng)對爐子生產(chǎn)的影響。為了達(dá)到降低煙氣中單體硫的含量的目的,采取提高噴槍的二次風(fēng)風(fēng)量及實(shí)施二次風(fēng)加氧,在高溫的情況下,提高煙氣中游離氧含量,使單體硫在進(jìn)入鍋爐前基本燃燒充分等具體措施提高入爐的氧硫比。通過反復(fù)試驗(yàn),大膽對噴槍進(jìn)行改造,目前噴槍使用壽命已達(dá)到了15天以上,遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過了它的設(shè)計(jì)值5天,從而減少了提槍次數(shù),延長了奧爐生產(chǎn)作業(yè)時(shí)間。三項(xiàng)指標(biāo)均創(chuàng)造了世界同工藝最先進(jìn)水平,得到了工藝裝置供給方--Ausmelt公司的高度肯定。
        多年來,金昌人不斷對奧爐生產(chǎn)工藝進(jìn)行國產(chǎn)化改進(jìn),先后對80多個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了技改,使奧爐工藝裝備更加配套,現(xiàn)場操作更加便捷。
        通過多次的生產(chǎn)試驗(yàn),金昌人摸索出了奧爐最優(yōu)化的工藝參數(shù),加強(qiáng)噴槍操作,嚴(yán)格控制噴槍掛渣、噴槍插入深度等。嚴(yán)格控制入爐燃煤的配比、空氣、氧氣的流量及壓力參數(shù)。針對精礦來源廣、成分雜等現(xiàn)實(shí)情況,對進(jìn)口精砂和小礦山進(jìn)行合理配料,嚴(yán)格控制精礦中硫銅比在1.05~1.15之間,開展“提高精砂處理量”課題攻關(guān)活動(dòng),逐步放大奧爐產(chǎn)能。
        “現(xiàn)在的奧爐生產(chǎn)不僅能夠正常穩(wěn)定,而且超產(chǎn)超標(biāo)。”曾榮獲安徽省“十大能工巧匠”稱號(hào)、時(shí)任奧爐工段長的謝長壽如自豪的說道。
        近幾年來,隨著奧爐產(chǎn)能不斷提升,勇于開拓的金昌人不斷加大技改、技措的力度,逐步理順了銅酸系統(tǒng)關(guān)系,解決了奧爐對應(yīng)配套工藝設(shè)施問題。對陽極爐供油系統(tǒng)進(jìn)行改造,利用天然氣代替重油,大大減少了煙氣排放,達(dá)到環(huán)保的目的。
        通過對工藝的不斷消化、吸收、改進(jìn),目前,金昌冶煉廠奧爐各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)得到了全面優(yōu)化,實(shí)際處理精砂能力已超過設(shè)計(jì)能力的197.6%以上,日處理量達(dá)到2000噸以上,爐作業(yè)率達(dá)到98%以上。
        “他山之石,可以攻玉”。如今,金昌人對頂吹浸沒式噴槍熔煉技術(shù)的控制和駕馭日臻完美,技術(shù)改進(jìn)猶如給奧爐插上了騰飛的翅膀,使“頂吹浸沒式噴槍熔煉技術(shù)”在金昌得到了更好的完善和延伸。
        ( 齊宏明)

      責(zé)任編輯:四筆

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