技術(shù)改造凸顯裝備活力
2014年05月24日 22:43 4724次瀏覽 來源: 中國有色金屬報 分類: 新技術(shù) 作者: 吳如波
2014年5月,德興銅礦13萬噸擴(kuò)能重點(diǎn)子項(xiàng)目——采礦場廢石膠帶運(yùn)輸系統(tǒng),在實(shí)際運(yùn)行中,經(jīng)過技術(shù)改造,完善了設(shè)計缺陷、攻克了故障難題,實(shí)現(xiàn)了日均臺效超過4000噸/小時,為今年即將實(shí)施移動皮帶1300米延伸改造后的生產(chǎn)奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
高效系統(tǒng)偶現(xiàn)設(shè)計故障
廢石膠帶運(yùn)輸系統(tǒng)是將采礦場銅廠采區(qū)剝離出來的廢石,經(jīng)過破碎后采用長距離膠帶輸送機(jī)運(yùn)送到祝家排土場。系統(tǒng)主要包括:廢石破碎站、皮帶運(yùn)輸、驅(qū)動站和排土系統(tǒng)。這套系統(tǒng)在江銅的首次使用,對已在礦山工作多年的人員來說,也感到非常陌生。
“與本礦內(nèi)的大山選礦廠的東破破碎系統(tǒng)相比,這套系統(tǒng)多了一條露天的600多米移動皮帶,以及長100米、高26米、排土臂達(dá)50米的排土機(jī),自動化程度比較高,電氣設(shè)施種類多、更先進(jìn),我們以前根本沒有接觸過。”回憶當(dāng)年見到這條類似“巨龍”的運(yùn)輸設(shè)備,膠帶運(yùn)輸工段黨支部書記曾昭煒如是說。
據(jù)廠家介紹:膠帶運(yùn)輸系統(tǒng)設(shè)計年運(yùn)送廢石2000萬噸。它的使用,不僅能緩解電動輪運(yùn)力緊張狀況、節(jié)約大量的成本費(fèi)用(與每輛載重量為220噸的進(jìn)口電動輪汽車運(yùn)輸相比,每運(yùn)一噸廢石可節(jié)約2元多),而且對今后環(huán)保生產(chǎn)、采區(qū)將來擴(kuò)幫延伸發(fā)展,以及提升礦山綜合經(jīng)濟(jì)效益有著顯著作用。
整套系統(tǒng)于2009年開始建設(shè),2011年初,廢石膠帶運(yùn)輸系統(tǒng)進(jìn)入了安裝調(diào)試階段。采礦場計算機(jī)工程師王雪峰主動請纓,全程參與配合廠家的安裝、調(diào)試工作,并通過自己記錄和整理歸納,擁有了第一手技術(shù)資料,成為了培訓(xùn)手冊。
“他整理出來的資料,成了工段電氣培訓(xùn)的有效資料,即有利于設(shè)備保養(yǎng)和維護(hù),也為生產(chǎn)操作提供了依據(jù)。” 在作業(yè)現(xiàn)場,曾昭煒感慨道。
2011年10月,該系統(tǒng)竣工并投入試運(yùn)行生產(chǎn),同年11月,王雪峰開始負(fù)責(zé)起膠帶系統(tǒng)電氣技術(shù)方面的管理工作。
電氣系統(tǒng)的良好運(yùn)行是膠帶系統(tǒng)達(dá)產(chǎn)達(dá)標(biāo)的重要保障,由于廠家設(shè)計存在不足,新系統(tǒng)在試運(yùn)行期間出現(xiàn)了許多故障。投產(chǎn)初期,電氣故障井噴,當(dāng)時,王雪峰一直奔波在現(xiàn)場了解設(shè)備的運(yùn)行狀況,并加強(qiáng)與廠家技術(shù)溝通,采取措施實(shí)施改造,及時處理系統(tǒng)故障,確保生產(chǎn)有序推進(jìn)。
2012年7月份,采礦場膠帶運(yùn)輸工段正式成立,王雪峰擔(dān)任電氣副段長職務(wù),積極協(xié)助工段黨政,制定了排土機(jī)司機(jī)等各工種的動作標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)操作規(guī)程,建立了工段各項(xiàng)制度,為全段推進(jìn)現(xiàn)場標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
技術(shù)改造凸顯系統(tǒng)活力
2012年1月,系統(tǒng)出現(xiàn)了移動皮帶停機(jī),固定皮帶未停機(jī)的現(xiàn)狀,王雪峰根據(jù)錄像監(jiān)控及系統(tǒng)記錄查找證據(jù),通過一段時間的查找、分析和反復(fù)試驗(yàn)后,明確指出控制程序存在缺陷,提議并督促廠家進(jìn)行程序改進(jìn)。同時,在各下料斗內(nèi)增加了機(jī)械式堵斗開關(guān)及拉線式開關(guān),避免堵斗后堵斗開關(guān)架空不會停機(jī)的情況;在固定皮帶頭部設(shè)計了皮帶防反流裝置及斜式清掃器,確保了堵斗及料石反流后100%停機(jī),保障了設(shè)備安全。
“針對前期皮帶磨損較為厲害,停機(jī)時王雪峰帶領(lǐng)我們進(jìn)入料斗子內(nèi)測量數(shù)據(jù),開機(jī)時帶領(lǐng)我們觀察現(xiàn)場出料點(diǎn),最終在皮帶下方加裝導(dǎo)料裝置,有效保護(hù)了皮帶,提高了皮帶的壽命。”操作工吳華告訴筆者,“改進(jìn)后的受料皮帶運(yùn)輸量從最初的146萬噸增長到目前的1500多萬噸。”
“真得不簡單!尖山鐵礦排土機(jī)受料皮帶運(yùn)輸量最多600萬噸,就完全報廢,而你們通過設(shè)計改造后,不僅比他們多運(yùn)了400多萬噸排土量,而且換下來后還沒有完全破損。” 此舉措,也得到了排土機(jī)廠家主管技術(shù)專家劉星星高度稱贊。
根據(jù)排土工藝需要,當(dāng)年8月,移動皮帶要進(jìn)行首次移設(shè),由王雪峰負(fù)責(zé)該項(xiàng)工作,因?yàn)槠鸪鯖]有這方面經(jīng)驗(yàn),即使前來支援移設(shè)的設(shè)備廠家提出的移設(shè)方法,也與設(shè)備手冊上移設(shè)說法不一樣。移設(shè)期間,不斷出現(xiàn)新問題,雖說最終移設(shè)成功,然而整個移設(shè)耗時9天的結(jié)果并不盡如人意,在這之后,王雪峰積極配合工段、場領(lǐng)導(dǎo),借鑒原有經(jīng)驗(yàn),不斷做細(xì)方案,為今后的移設(shè)工作一次比一次好創(chuàng)造條件。
“由于第一次沒有移設(shè)經(jīng)驗(yàn),移設(shè)時間用了9天,王雪峰增用了引導(dǎo)繩等方法,使后面5次移設(shè)縮短為6天。”生產(chǎn)甲班組長張建華笑逐顏開,“不僅操作方便快捷,而且為年2000萬噸排土運(yùn)輸任務(wù)贏得了寶貴時間。”
面對排土區(qū)域即將排滿,而皮帶延伸項(xiàng)目還沒有著落的情況,王雪峰建議在2013年8月份更換皮帶的同時加長移動皮帶,以此增加排土量。他的建議得到采納并實(shí)施。“經(jīng)過測算,移動皮帶加長45米后,可增加100多萬噸的排土量,延長了系統(tǒng)的排料時間,同時為2014年移動皮帶1300米延伸改造爭取了時間。”該場生產(chǎn)技術(shù)室主任王華開心說道。
經(jīng)過王雪峰和同事的幾十項(xiàng)改造,該廢石膠帶運(yùn)輸系統(tǒng)減少了設(shè)備的故障率,穩(wěn)定了設(shè)備運(yùn)行,2013年可開動率達(dá)到了70.58%,為系統(tǒng)達(dá)產(chǎn)達(dá)標(biāo)提供了保障。
責(zé)任編輯:寧天
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