工裝革新降成本
西南鋁熔鑄廠運營轉型降低循環(huán)水消耗側記
2014年07月12日 23:4 5637次瀏覽 來源: 中國有色金屬報 分類: 新技術 作者: 彭英
年均消耗循環(huán)水1256萬噸,成本高達690萬元。面對這樣一組驚人的數(shù)據(jù),西南鋁熔鑄廠以運營轉型為抓手,通過運用運營轉型分析工具,從設備改進、工藝優(yōu)化入手,大力開展工裝革新,有效降低了工廠循環(huán)水消耗,真正實現(xiàn)了運營轉型的“開花結果”。
熔鑄廠作為西南鋁的用水大戶,每年的循環(huán)水量消耗巨大。而工廠承擔主要生產(chǎn)任務的三個制造部在循環(huán)水的消耗量上也存在著較大的差距。以熔鑄二部為例,該部年均消耗循環(huán)水939萬噸,耗水比例高達75%,產(chǎn)品噸單耗為71噸,與具有國內外先進熔鑄設備的熔鑄三部噸單耗16.8噸相比較,具有較大的改善和下降空間。因此,西南鋁熔鑄廠將降低循環(huán)水消耗的重點放在了熔鑄二部。
西南鋁熔鑄廠運營轉型項目組對產(chǎn)量、質量、設備、循環(huán)水單價等多個影響循環(huán)水消耗的因素進行了診斷分析,制作了循環(huán)水消耗問題樹,運用5WHY尋找對策,制定了工裝革新、工藝優(yōu)化、管理提升的改進實施方案。
經(jīng)過認真分析,西南鋁熔鑄廠發(fā)現(xiàn)老式方錠結晶器結構導致循環(huán)水利用率偏低。于是,該廠從改進工裝工具入手,用整體式結晶器技術替代老式的方錠結晶器結構。據(jù)該廠降低循環(huán)水單耗項目組組長劉濤介紹,整體式結晶器將結晶器與水套合二為一,在結晶器各側面上布置水腔,工作過程中冷卻水可以在水腔中長時間停留,直接冷卻結晶器各個側面,并且只通過一排冷卻水孔排出以換熱,提高了循環(huán)水利用率,降低了冷卻水的需求量。
嘗到了運營轉型帶來的甜頭,西南鋁熔鑄廠在廣大職工中開展“頭腦風暴”活動,立足各業(yè)務系統(tǒng)集聚多方意見,挖掘創(chuàng)效潛力點,圍繞降低循環(huán)水消耗的目標積極建言獻策。熔鑄二部的供水水套不能對每個結晶器獨立供水,當鑄造機不能滿負荷鑄造,即一次鑄造鑄錠的塊數(shù)達不到4塊時,4套結晶器并未全部工作,而供水系統(tǒng)仍然向4套結晶器供水,造成了冷卻水空耗。針對這一情況,有職工提出改造鑄造二部水套,實現(xiàn)每個結晶器供水單獨控制。經(jīng)過分析論證,西南鋁熔鑄廠運營轉型項目組采納了這一建議,將水套設計了結晶器獨立供水管路,各管路上設計控水閥門,每個結晶器6個供水管閥的通斷實現(xiàn)結晶器水獨立控制,從而大大降低了循環(huán)水消耗。
轉觀念、轉方法、轉機制、轉文化。轉型理念逐漸深入人心,為西南鋁熔鑄廠全員、全方位、全過程參與運營轉型,促進基礎管理提升開創(chuàng)了新路徑。如今,西南鋁熔鑄廠熔鑄二部循環(huán)水單耗從71噸降低到目前30噸左右,節(jié)水效果顯著,降低循環(huán)水項目自2012年初實施以來,共計減少成本達217萬元。(彭英)
責任編輯:寧天
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