豫光鋅業(yè)二廠:小技改解決大問題
2014年11月03日 11:7 4846次瀏覽 來源: 中國有色金屬報 分類: 新技術(shù) 作者: 屈連西 盧新濤
10月24日上午,筆者慕名來到濟源市“青年文明號”——河南豫光鋅業(yè)公司鋅業(yè)二廠凈液工段。該工段80后工段長、豫光勞模楊震重視職工合理化建議,帶領(lǐng)工段員工,狠抓技術(shù)改造,小技改解決了大問題。凈液工段大大小小的技改層出不窮。
該工段作業(yè)平臺干凈如新,灰色的油漆槽面發(fā)出它應(yīng)有的色澤。然而就在去年年初,凈液工段原鋅粉下料器還存在粉塵大,鋅粉單耗高、易斷流、易冒等缺陷,有的職工說,鋅粉溢出時像放煙霧彈。這個問題,一直困擾著鋅業(yè)二廠領(lǐng)導(dǎo)。
“沒有想法,就沒有進步;沒有思路,就沒有創(chuàng)新。” 楊震說。去年從南方考察回來,他決定將原皮帶鋅粉下料器改為螺旋式鋅粉下料器。螺旋式下料器的下料口,直接對準下料孔,不存在鋅粉散落的情況;螺絲式下料器對于有較小疙瘩的鋅粉可以碾碎,對于松散的鋅粉可以緩慢輸出,消除了鋅粉易斷流、易冒的情況;對4#、5#、8#凈化槽鋅粉下料器處設(shè)置液體沖洗加料方式、3#、6#鋅粉在槽進液口直接加入,大大減少了鋅粉加入過程中的粉塵。這項技改,不僅提高了生產(chǎn)的穩(wěn)定性,而且降低了鋅粉單耗,年節(jié)約生產(chǎn)成本150萬元,并大大改善了作業(yè)環(huán)境。
該工段鈷工序廢液泵由于腐蝕嚴重,經(jīng)常出現(xiàn)漏液現(xiàn)象,維修頻率高。另外,工人在做槽過程中,由于泵輸送液體流速太快,不得不一直徘徊于中浸槽與廢液泵之間,稍有不慎,就會出現(xiàn)冒槽現(xiàn)象。為改變這一現(xiàn)狀,楊震和工友們一起,對鈷工序進行了廢液自流改造。他們利用廢液槽與鈷回收酸浸、中浸槽的落差,從鎘回收二次車間廢液槽底部上清出口,接管道至原廢液管道上,并在進槽管道上安裝閥門。使用廢液時,開啟閥門,便可實現(xiàn)自流。7月15日,該項目投入使用后,不僅大大降低了機修和崗位操作工的勞動強度,而且每年可節(jié)約電費20000元,節(jié)約備件消耗約4000元。
該工段有一段濾液儲槽,內(nèi)部經(jīng)常會聚集一些上游流下來的蛇皮管、溜槽結(jié)晶和其它雜物。管道在輸送的過程中,難免將這些蛇皮管、結(jié)晶輸送到換熱器內(nèi)。換熱器內(nèi)流道很窄,僅有2—2.5cm,經(jīng)常會遇到結(jié)晶或雜物將流道堵實,對流量產(chǎn)生嚴重影響,工段需頻繁清理換熱器,才能保證電解生產(chǎn)的需要。楊震根據(jù)工人的合理化建議,用廢舊鋼板焊制成一個“管道凈化器”,內(nèi)部裝有移動濾網(wǎng),濾網(wǎng)孔僅有1.0cm×1.0cm,可有效過濾雜物,且清理方便。“管道凈化器”自8月中旬投運以來,沒有發(fā)生過一次流道堵塞現(xiàn)象,換熱器也勿需清理。(屈連西 盧新濤)
責(zé)任編輯:趙天寧
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