山西鋁第二氧化鋁廠優(yōu)化系統(tǒng)促降耗
2014年12月15日 11:19 3058次瀏覽 來(lái)源: 中國(guó)有色網(wǎng) 分類: 氧化鋁
本網(wǎng)訊 近日,中國(guó)鋁業(yè)山西分公司第二氧化鋁廠精制車間對(duì)沉降系統(tǒng)流程實(shí)施優(yōu)化改造,減少礦石鋁硅比對(duì)系統(tǒng)波動(dòng)造成的影響,項(xiàng)目實(shí)施后,預(yù)計(jì)可增產(chǎn)6000余噸氧化鋁。
第二氧化鋁廠精制車間沉降系統(tǒng)共有兩組沉降槽,主要是將溶出后的鋁酸鈉溶液與赤泥進(jìn)行固液分離,并對(duì)赤泥進(jìn)行四次逆向洗滌,回收赤泥附液中氧化鋁和氧化鈉,每組沉降槽對(duì)應(yīng)兩臺(tái)稀釋后槽,稀釋漿液通過稀釋泵進(jìn)入稀釋后槽停留、脫硅。原80萬(wàn)噸生產(chǎn)系統(tǒng)溶出進(jìn)料量設(shè)計(jì)為每小時(shí)950立方,設(shè)計(jì)兩臺(tái)稀釋后槽未考慮燒結(jié)法粗液合流,而50萬(wàn)噸挖潛改造項(xiàng)目溶出進(jìn)料量設(shè)計(jì)為每小時(shí)585立方, 兩臺(tái)稀釋后槽設(shè)計(jì)已考慮燒結(jié)法粗液合流。創(chuàng)新串聯(lián)法實(shí)施后,燒結(jié)法粗液合流量的增加,相應(yīng)地溶出礦漿在稀釋后槽停留時(shí)間縮短,造成脫硅指數(shù)下降,導(dǎo)致后續(xù)工序管道和槽壁結(jié)疤加快、沉降槽運(yùn)行不正常、蒸發(fā)器效率降低。
分廠相關(guān)技術(shù)人員決定在一組稀釋后槽東側(cè)空地新建一臺(tái)稀釋后槽。建成后,可以適當(dāng)增加脫硅時(shí)間,減少后序工序的管道及槽壁結(jié)疤,改善沉降槽的運(yùn)行條件。同時(shí),在不影響現(xiàn)有生產(chǎn)的情況下,改進(jìn)一組稀釋后槽出料方式,對(duì)一組絮凝劑加入系統(tǒng)進(jìn)行升級(jí)和配制系統(tǒng)改造。改造后,主控室可以及時(shí)根據(jù)溶出流量或赤泥量變化調(diào)整絮凝劑投加量,絮凝劑配制系統(tǒng)改造后能保證足夠的絮凝劑添加,為沉降系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行創(chuàng)造條件,有效減少因隔投沉降槽造成高壓溶出停車次數(shù),進(jìn)一步提高系統(tǒng)產(chǎn)量。
(賀桂萍)
責(zé)任編輯:四筆
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