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      山西鋁第二氧化鋁廠降低汽耗攻關(guān)側(cè)記

      2015年01月05日 16:46 3589次瀏覽 來源:   分類: 氧化鋁   作者:

        一增一減實(shí)現(xiàn)能量?jī)r(jià)值最大化
        ——中國(guó)鋁業(yè)山西分公司第二氧化鋁廠降低汽耗攻關(guān)側(cè)記


        溶出和蒸發(fā)兩大工序是氧化鋁生產(chǎn)的核心,而由熱電分廠提供的新蒸汽又是高壓溶出、蒸發(fā)原液等生產(chǎn)工藝的唯一能源。今年1至11月份,中國(guó)鋁業(yè)山西分公司第二氧化鋁廠通過梳理乏汽、冷凝水流程,節(jié)約新蒸汽消耗,在月均高壓溶出進(jìn)料量同比提高49.38立方每小時(shí)的情況下,實(shí)現(xiàn)蒸汽消耗同比降低0.17t/t-Ao,在這一增一減間實(shí)現(xiàn)了能量?jī)r(jià)值最大化,而這增的是產(chǎn)量,減的是汽耗,累計(jì)創(chuàng)效1600余萬元。
        減少“入口”打造內(nèi)部循環(huán)
        衡量汽耗的唯一指標(biāo)是新蒸汽的用量。2012年以來,第二氧化鋁廠在全分廠范圍內(nèi)優(yōu)化乏汽冷凝水流程,用高溫乏汽(降溫后的新蒸汽)代替一部分新蒸汽,把能量安排在最需要、最經(jīng)濟(jì)的地方,形成一套環(huán)環(huán)相扣、經(jīng)濟(jì)節(jié)能的熱力網(wǎng)絡(luò)。
        如果把“新蒸汽入口”看成水龍頭的話,那么溶出和蒸發(fā)就是兩個(gè)最大的“龍頭”,而且必不可少,第三個(gè)“龍頭”是低壓管網(wǎng),全分廠的洗滌水加熱及生活用水等所需蒸汽都要從低壓管網(wǎng)上接入。
        為了節(jié)約新蒸汽,第二氧化鋁廠首先掐斷了低壓管網(wǎng)的蒸汽入口,使蒸汽總閥門三去其一。“這些生產(chǎn)生活所用的熱量都相對(duì)較小,通過計(jì)算,乏汽完全可以代替這一部分新蒸汽。” 溶出車間技術(shù)員趙君介紹道。
        每個(gè)氧化鋁廠都有一套乏汽再利用的流程。在50萬噸挖潛改造項(xiàng)目投產(chǎn)后,新建成的管道化溶出流程與原機(jī)組工藝流程不同,乏汽在滿足預(yù)脫硅單套管的加熱外,還有大量富余,造成冷凝水罐壓力過高,沒有充分利用的乏汽變成了顯而易見的浪費(fèi)。
        溶出車間技術(shù)骨干決定改造內(nèi)部乏汽流程,在管道化溶出機(jī)組的三套管上尋求突破。車間支持工程師鄭志勤每天都要統(tǒng)計(jì)套管溫度、蒸汽壓力,經(jīng)過一段時(shí)間的數(shù)據(jù)核算,發(fā)現(xiàn)新蒸汽還有節(jié)約的空間。2013年底,車間首次嘗試將11根新蒸汽加熱單管改為10根,今年9月份中旬,車間在前期統(tǒng)計(jì)試驗(yàn)的基礎(chǔ)上,再停用2根新蒸汽單管,減少五系列新蒸汽消耗27.3%。
        不斷的改進(jìn)換來不斷地進(jìn)步,先為高溫乏汽尋找“出路”,再關(guān)閉蒸汽“龍頭”,第二氧化鋁廠在現(xiàn)有管道基礎(chǔ)上稍加改動(dòng),花小錢就辦成了“降汽耗”這件大事。
        “就地取材”實(shí)現(xiàn)階梯利用
        要想減少蒸汽消耗,僅靠車間的“單打獨(dú)斗”還不夠,還需要把眼光從車間內(nèi)部放到整個(gè)分廠。
        50萬噸挖潛改造項(xiàng)目新投用的蒸發(fā)機(jī)組和第二氧化鋁廠原有的蒸發(fā)機(jī)組相比有著明顯的優(yōu)勢(shì),它將原蒸發(fā)器的一段進(jìn)料出料改為二段進(jìn)料出料,而且民營(yíng)企業(yè)已經(jīng)無一例外采用了類似流程。蒸發(fā)車間在分廠、設(shè)計(jì)院的幫助下,計(jì)算熱量平衡,在今年先后對(duì)兩個(gè)老蒸發(fā)機(jī)組進(jìn)行針對(duì)性改造,大幅提高蒸發(fā)能力。“調(diào)整進(jìn)料方式后,蒸發(fā)老機(jī)組改頭換面,挖掘出了最大的潛力。”車間主任王增強(qiáng)介紹說。
        為了實(shí)現(xiàn)能量最大限度循環(huán)利用,第二氧化鋁廠不僅在蒸發(fā)機(jī)組內(nèi)部想辦法,幾乎將所有的閑置熱交換設(shè)備都派上了用場(chǎng)。
        車間攻關(guān)組現(xiàn)場(chǎng)巡查中發(fā)現(xiàn)了三臺(tái)長(zhǎng)期閑置的板式換熱器。板式換熱器的作用是冷熱交換,倘若把車間的蒸發(fā)原液通過板式與溶出二次乏汽進(jìn)行熱交換,既解決了設(shè)備閑置的難題,也能夠降低氣耗。在分廠的統(tǒng)一安排下,車間在2013年底完成了板式交換器加熱蒸發(fā)原液的流程,今年4月投入運(yùn)行,部分蒸發(fā)原液液量通過板式交換提高了溫度。同時(shí),又將原用于預(yù)脫硅槽加熱的新蒸汽乏汽改到蒸發(fā)原液溫度加熱上,又使部分蒸發(fā)原液溫度得到提升。
        只要能夠加熱蒸發(fā)原液溫度,降低汽耗就不再困難。今年10月,第二氧化鋁廠又重新設(shè)計(jì)了一份更具創(chuàng)意和挑戰(zhàn)的改造計(jì)劃。溶出閃蒸槽共12個(gè),以往投用11個(gè),備用1個(gè),為充分發(fā)揮乏汽的高熱量?jī)r(jià)值,技術(shù)人員決定將唯一一臺(tái)備用閃蒸槽投入到換熱過程中,這樣所產(chǎn)生乏汽可以用到兩組預(yù)脫硅槽的加熱上,完全可以滿足要求。“我們打算再次改進(jìn)現(xiàn)有流程,加大乏汽的利用率,到時(shí),蒸汽消耗還會(huì)再創(chuàng)新低。”技術(shù)科科長(zhǎng)季建穩(wěn)介紹道。
        “穩(wěn)定”壓倒一切
        生產(chǎn)系統(tǒng)波動(dòng)無疑會(huì)造成大量的浪費(fèi),對(duì)蒸汽消耗更是如此。第二氧化鋁廠各車間堅(jiān)持上道工序?yàn)橄碌拦ば蛱峁┖细?、足量的產(chǎn)品,不讓高產(chǎn)“列車”在本工序晚點(diǎn),穩(wěn)定物料和各類生產(chǎn)條件,保障穩(wěn)產(chǎn)、高產(chǎn)。
        溶出機(jī)組的運(yùn)行穩(wěn)定和效果是整個(gè)生產(chǎn)系統(tǒng)的關(guān)鍵。溶出車間22臺(tái)壓煮器在正常情況下要保持線外隔離6-7臺(tái),通過蒸汽給每個(gè)壓煮器進(jìn)行加熱后,使其充分發(fā)揮作用。“蒸汽消耗與機(jī)組性能有著密切的關(guān)系,機(jī)組計(jì)劃?rùn)z修后的性能較好,我們就關(guān)閉幾臺(tái)保溫壓煮器的蒸汽閥門,從點(diǎn)滴入手,通過精細(xì)操作達(dá)到降低氣耗的目標(biāo)”,溶出車間主任張純明的每項(xiàng)工作都與提高機(jī)組效率、降低氣耗有關(guān)。
        蒸發(fā)器酸洗和布膜器清理是提高蒸發(fā)機(jī)組效率的關(guān)鍵。日常工作中,蒸發(fā)車間嚴(yán)格按照酸洗清理周期,做到3組蒸發(fā)器與溶出機(jī)組同步檢修,使整個(gè)系統(tǒng)協(xié)調(diào)高效。但是,由于新老系統(tǒng)的物料實(shí)行互倒,造成了物料中結(jié)疤增多現(xiàn)象,無形中加大了檢修清理難度,影響了蒸發(fā)器效果。為延長(zhǎng)蒸發(fā)器運(yùn)行周期,蒸發(fā)車間開動(dòng)腦筋,使用除垢劑試驗(yàn)減緩布膜器結(jié)垢。試驗(yàn)投用后,效果明顯,再也沒出現(xiàn)過堵塞管束現(xiàn)象,基本保證了蒸發(fā)器的清理與高壓溶出機(jī)組檢修的同步。
        在分廠乏汽系統(tǒng)內(nèi),溫度高低成為蒸汽管道走向的標(biāo)準(zhǔn),水質(zhì)如何成為能否進(jìn)入下一道流程的關(guān)鍵。蒸發(fā)車間主控室內(nèi),新增加的一臺(tái)在線水質(zhì)導(dǎo)度儀,可以讓員工實(shí)現(xiàn)水質(zhì)在線監(jiān)測(cè)。合格的蒸發(fā)回水溫度在70℃左右,經(jīng)過降溫降壓處理后,再次進(jìn)入熱電分廠鍋爐,大幅降低了產(chǎn)汽煤耗。逐年增大的高溫、高質(zhì)量蒸發(fā)回水也為山西分公司的節(jié)能降耗夯實(shí)了基礎(chǔ)。
        除了乏汽的再次利用,節(jié)能降耗的理念深入到分廠全局工作的每一環(huán)節(jié)。裝備科不定時(shí)地采取保溫措施,為所有蒸汽管道包裹上巖棉和鐵皮,提高保溫效果;高壓溶出壓煮器線外檢修時(shí)“重點(diǎn)照顧”管道內(nèi)的結(jié)疤,火燒、水洗、人工三種方式輪流上陣,提高了設(shè)備導(dǎo)熱性能,減少蒸汽浪費(fèi)。
        第二氧化鋁廠按照熱量高低需求重新梳理了乏汽冷凝水流程,在全分廠的努力配合下,用員工智慧擴(kuò)大了降本增效戰(zhàn)果。


        記者短評(píng)
        

                                                              拿出智慧 換回效益
        第二氧化鋁廠通過整體規(guī)劃,設(shè)計(jì)完善了乏汽冷凝水流程,高效率回收熱量,取得良好的經(jīng)濟(jì)效益,這既是運(yùn)營(yíng)轉(zhuǎn)型帶來的可喜成果,也增強(qiáng)了我們繼續(xù)推進(jìn)運(yùn)營(yíng)轉(zhuǎn)型的堅(jiān)定決心。
        設(shè)計(jì)一套流程不僅需要決策者統(tǒng)領(lǐng)全局、統(tǒng)籌規(guī)劃,也需要深入崗位、摸清實(shí)情,這樣才能保證設(shè)計(jì)上沒有缺陷,實(shí)施上堅(jiān)定不移、效果上不打折扣。第二氧化鋁廠并沒有因?yàn)樵O(shè)備新、流程新而固步自封,指望一個(gè)先進(jìn)流程“打遍天下”,而是在不停琢磨、不斷進(jìn)取,最終實(shí)現(xiàn)了自我提高、自我突破。
        降低汽耗是一個(gè)展現(xiàn)運(yùn)營(yíng)轉(zhuǎn)型成果的窗口,我們希望看到更多的好做法應(yīng)用在堿耗、礦耗、電耗等難點(diǎn)攻關(guān)上,運(yùn)用精益理念,挖掘員工智慧,打造更具競(jìng)爭(zhēng)力的氧化鋁企業(yè)。

      責(zé)任編輯:四筆

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