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      中鋁山西分公司工藝技術(shù)流程實現(xiàn)多項優(yōu)化

      2015年01月19日 8:35 4742次瀏覽 來源:   分類: 新技術(shù)   作者:


           2014年,是中國鋁業(yè)山西分公司實現(xiàn)三年本質(zhì)脫困目標(biāo)的第二年,是承上啟下極其關(guān)鍵的一年。作為山西分公司生產(chǎn)主體的第一氧化鋁廠,是山西分公司脫困目標(biāo)實現(xiàn)的主要單位,該廠在抓好日常生產(chǎn)運營穩(wěn)定的同時,技術(shù)管理人員及技術(shù)骨干著力鉆研流程優(yōu)化、流程工藝潛力挖潛和技改創(chuàng)新。一年來,該廠相繼對堿洗系統(tǒng)、供風(fēng)系統(tǒng)、物料流程、水系統(tǒng)、余熱利用等10多個工藝環(huán)節(jié)進行了技術(shù)更新改造,實現(xiàn)了節(jié)能、創(chuàng)效和流程優(yōu)化的同步提升,并為2015年山西分公司提產(chǎn)降耗提供了支持。
      堿洗系統(tǒng)流程優(yōu)化。主要是對堿洗流程做進一步理順,減少廢堿對生產(chǎn)指標(biāo)的影響。以前,燒結(jié)法系統(tǒng)粗液管堿洗后的堿液,都是直接排入粗液系統(tǒng),造成粗液ak技術(shù)指標(biāo)短時間嚴重超標(biāo),不但影響精液ak指標(biāo)的穩(wěn)定,而且造成分解制度的破壞,甚至影響產(chǎn)品質(zhì)量;拜耳法系統(tǒng)堿洗后的堿液,則匯入赤泥過濾工序,進入末次洗滌沉降系統(tǒng),影響洗滌效果、降低赤泥過濾機的效率,同時影響拜耳法赤泥到燒結(jié)法系統(tǒng)配料。
      優(yōu)化流程后,兩大系統(tǒng)堿洗后的堿液,經(jīng)沉淀后直接送蒸發(fā),徹底理順了清洗堿液的去向。改造后,拜耳法系統(tǒng)指標(biāo)得到了大幅度提高,精液ak由1.52降到了1.51,產(chǎn)品質(zhì)量也在四季度得到了明顯好轉(zhuǎn),實現(xiàn)了節(jié)約資源和提高質(zhì)量的兩好效果。
      供風(fēng)系統(tǒng)改造。經(jīng)過歷時一個多月的認真排查和深入研究,該廠相繼對蒸發(fā)壓酸流程、燒成窯、沉降等多個用風(fēng)工序進行了改造優(yōu)化。對蒸發(fā)壓酸高壓風(fēng)流程進行改造,提高風(fēng)管等級,重新鋪設(shè)個別風(fēng)管,使每次酸洗需要加開空壓機的行為成為歷史,有效節(jié)約了風(fēng)資源。經(jīng)測算,僅此一項,每次酸洗可節(jié)約電費4000余元;對燒成窯和沉降用風(fēng),經(jīng)過全面排查和科學(xué)論證,更換了更為科學(xué)的管道直徑、長度,有效提高了風(fēng)壓和用風(fēng)效率。沉降系統(tǒng),由于洗滌工序所用的風(fēng),是風(fēng)系統(tǒng)的末端,空壓機不論如何耗電提風(fēng)量,其效果均不理想,經(jīng)過研究,該廠采取切斷洗滌用風(fēng)的方式,并利用小型空壓機代替高壓風(fēng),不但解決了該工序清理用風(fēng)問題,還有效降低了電耗和風(fēng)耗;對焙燒系統(tǒng)高壓用風(fēng),以最大限度節(jié)約能源的方式,對部分用風(fēng)部位進行封堵與更換,有效提高了用風(fēng)利用率。
      物料流程優(yōu)化。氧化鋁生產(chǎn)的整個過程就是一個物料流轉(zhuǎn)的過程,節(jié)能降耗的潛能在物料流轉(zhuǎn)中,增效的潛力也在物料流轉(zhuǎn)中,幾十個工序、一百多個大小指標(biāo)都在物料的流轉(zhuǎn)中進行。
      該廠把物料流程優(yōu)化作為整體流程優(yōu)化的重中之重。一年來,相繼完成了精制濾餅改進稀釋后槽、溶出污水由沉降一洗改三洗、赤泥過濾濾液由二洗改三洗等多個工序,使物料流程得到了多環(huán)節(jié)優(yōu)化,有效減少了系統(tǒng)指標(biāo)波動。據(jù)統(tǒng)計,僅精制工序流程改造,就使系統(tǒng)濃度提高了2~3g/l,每月可節(jié)約蒸汽26萬元。
      對五蒸發(fā)兩組真空泵實施互為備用,有效改善了蒸發(fā)真空度低的問題;對焙燒4#平盤由一次洗滌改為二次洗滌;用反推法嚴密測算原料磨下料量,同步對配料溜槽進行加高,解決了生料漿流動性差的難題;修訂了配料比例,指導(dǎo)原料磨下料更具科學(xué)性,有效解決了生料漿水分高、C/S低等不利因素的影響,為降低熟料煤耗、提高熟料凈溶等奠定了堅實的基礎(chǔ);針對燒結(jié)法粗液打回流環(huán)節(jié)制約提產(chǎn)工序的問題,實施專題項目改造,經(jīng)過幾個月的研究、施工、試運行,優(yōu)化后燒結(jié)法粗液濃度提高了10~20g/l,不但緩解了燒結(jié)法提產(chǎn)后粗液合流的難題,也為提高新老系統(tǒng)精液濃度以及降低附損做出了積極的努力。僅此一項可降低汽耗4000多噸,年可節(jié)約費用300余萬元;對分解旋流器加母液流程的優(yōu)化,降低了進入旋流器的液固比,使旋流器更好進行分級,有效提高了旋流器分級效果,為下一步提高產(chǎn)品粒度起到了積極作用;為適應(yīng)高產(chǎn)要求,開創(chuàng)性地對沉降槽溢流沿進行了加高,有效提高了沉降時間與沉降效果,為溶出高進料量提供了保障。
      水系統(tǒng)優(yōu)化。該廠完成了蒸發(fā)循環(huán)下水到精制熱水槽改造,通過與溶出脫硅槽乏汽換熱,循環(huán)下水提高了30℃,大大節(jié)約了蒸汽消耗;完成了焙燒流化床冷卻水到平盤熱水槽的工序改造;完成了快速分離用水流程等環(huán)節(jié)改造,實現(xiàn)了水系統(tǒng)多工序優(yōu)化并舉,有效節(jié)約了水資源,提高了水資源利用率。
      余熱利用流程優(yōu)化。該廠完成了新蒸發(fā)強制效流程改造工作,用溶出EDP閃蒸后加熱新蒸發(fā)原液,每小時可將100m3左右的原液提高20℃,對降低汽耗起到了積極作用,該舉措實現(xiàn)年創(chuàng)效60余萬元;完成了快速分離乏汽替代新蒸汽改造,大大降低了汽耗,并在2014年9月份創(chuàng)下了歷史新低;完成了辦公樓取暖由新蒸汽取暖改返流程水余溫取暖的改造,每月可降低蒸汽消耗1000噸左右,節(jié)約費用8萬余元;完成了燒結(jié)法洗液用熟料窯冷卻機加熱流程改造,其改造主要是用部分燒結(jié)法洗液作為熟料窯冷卻機噴淋水,代替現(xiàn)有循環(huán)水,經(jīng)測算,可將洗液濃度提高5g/l左右;完成了溶出EDS乏汽通過寬板加熱蒸發(fā)原液流程改造,利用溶出EDS熱水加熱蒸發(fā)原液,改造后每小時可將200m3左右的蒸發(fā)原液提高15℃以上,可將300m3原液提高20℃左右,預(yù)計年創(chuàng)效180萬元左右。這些蒸汽流程的優(yōu)化措施,都為降低汽耗提供了良好的工藝技術(shù)條件,支持山西分公司的經(jīng)濟生產(chǎn)和長遠發(fā)展。

      責(zé)任編輯:趙天寧

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