中鋁公司提前完成國(guó)資委下達(dá)節(jié)能目標(biāo)
2015年04月02日 9:14 3774次瀏覽 來源: 中國(guó)鋁業(yè)公司 分類: 鋁資訊 作者: 胡瑛
2012年10月份,中鋁公司啟動(dòng)了能源效率提升專項(xiàng)工作,經(jīng)過兩年的持續(xù)耕耘,取得了顯著成效,2013年、2014年連續(xù)兩年實(shí)現(xiàn)年度節(jié)能超過100萬噸標(biāo)煤,共節(jié)能236萬噸標(biāo)煤,累計(jì)實(shí)現(xiàn)能效收益18.29億元,提前完成了國(guó)務(wù)院國(guó)資委對(duì)中鋁公司要求的“第四任期”節(jié)能目標(biāo)。
記者在采訪中了解到,中鋁公司開展能源效率專項(xiàng)工作有著深刻的內(nèi)外部原因。
從外部看,國(guó)家歷來高度重視節(jié)能工作,黨的十八大報(bào)告中首次提出了加強(qiáng)生態(tài)文明建設(shè)的要求,國(guó)資委對(duì)中鋁公司的“第四任期”提出要求,“到2015年,中鋁公司氧化鋁綜合能耗比2012年降低2.5%,鋁錠綜合交流電耗比2012年降低1.65%,供電標(biāo)煤耗比2012年降低5%。”
從內(nèi)部看,中鋁公司通過對(duì)標(biāo)分析發(fā)現(xiàn),主要產(chǎn)品氧化鋁的能耗水平處于國(guó)際同行業(yè)的中下游水平,電解鋁能耗處于國(guó)際同行業(yè)的中游水平,公司的能效水平與國(guó)際同行業(yè)先進(jìn)水平相比還存在較大差距;通過內(nèi)部能耗的診斷分析,公司主營(yíng)產(chǎn)品的能源成本占產(chǎn)品制造成本比重超過40%,主要產(chǎn)品中氧化鋁、鋁錠綜合能耗、供電標(biāo)煤耗占企業(yè)總能耗的85%以上,經(jīng)過努力能夠?qū)崿F(xiàn)20億元的改善潛力。
因此,中鋁公司緊緊牽住“牛鼻子”,將本次能源效率專項(xiàng)工作的重點(diǎn)放在了提升氧化鋁、電解鋁、自發(fā)電的能效提升上。
能效提升專項(xiàng)行動(dòng)開始后,中鋁公司實(shí)施管理創(chuàng)新,創(chuàng)新性地開展了模塊化管理。具體做法是,將企業(yè)能效管理的總體目標(biāo)分解成為具體的、可獨(dú)立實(shí)施的能效核心業(yè)務(wù)單元(即“能效模塊”),對(duì)每一個(gè)能效核心業(yè)務(wù)單元采用統(tǒng)一的結(jié)構(gòu)化模式進(jìn)行實(shí)施和復(fù)制推廣。
推行模塊化管理后,中鋁公司成立能效提升專項(xiàng)攻關(guān)小組,對(duì)8家氧化鋁企業(yè)和14家電解鋁企業(yè),從溶出、蒸發(fā)、鍋爐、汽機(jī)、焙燒、電機(jī)、電解等8大關(guān)鍵工序,收集了2012年度能源效率數(shù)據(jù)約10萬個(gè)。經(jīng)過系統(tǒng)診斷分析,攻關(guān)人員發(fā)現(xiàn)了企業(yè)有2%至10%的能源效率潛力提升空間。在此基礎(chǔ)上,中鋁公司管理層經(jīng)過與相關(guān)能效管理專家反復(fù)討論,就能效管理提升目標(biāo)及實(shí)現(xiàn)路徑達(dá)成了共識(shí):以能源效率模塊推廣為主線,以能源改善項(xiàng)目實(shí)施為紐帶,立足速贏項(xiàng)目與中、長(zhǎng)期專項(xiàng)能力培養(yǎng)相結(jié)合,對(duì)氧化鋁、電解鋁及熱電等重點(diǎn)耗能工序進(jìn)行深度挖潛,確保完成國(guó)務(wù)院國(guó)資委對(duì)中鋁公司下達(dá)的“第四任期”節(jié)能目標(biāo)。
在這一過程中,中鋁公司高度重視科技創(chuàng)新和技術(shù)進(jìn)步作用的發(fā)揮,組織實(shí)施了一大批以能效提升為主的科技攻關(guān)項(xiàng)目和裝備升級(jí)技改項(xiàng)目,在氧化鋁和電解鋁企業(yè)分別開發(fā)和推廣應(yīng)用了“高效強(qiáng)化拜耳法技術(shù)研究與產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用”“大型預(yù)焙槽電解技術(shù)”等6項(xiàng)新技術(shù),為降低氧化鋁和電解鋁電耗提供了技術(shù)保障。
“能效管理涉及企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的所有環(huán)節(jié),只有構(gòu)建由中鋁公司、板塊公司和企業(yè)三個(gè)層面組成的管理模式,才能實(shí)現(xiàn)能源管理水平的持續(xù)改進(jìn)。”中鋁公司運(yùn)營(yíng)轉(zhuǎn)型辦公室相關(guān)負(fù)責(zé)人向記者介紹說。
為了深入、持續(xù)推進(jìn)能效管理提升專項(xiàng)工作,中鋁公司構(gòu)建了大能源管理格局,從能源流全價(jià)值鏈和管理“端到端”提升能源效率。中鋁公司節(jié)能減排領(lǐng)導(dǎo)小組每季度開展活動(dòng),以完善企業(yè)能源效率管理體系、建立跨部門問題解決機(jī)制和最佳實(shí)踐分享為主要職責(zé),開展能效提升跟蹤指導(dǎo)服務(wù),每半年進(jìn)行一次企業(yè)能效分析和現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)服務(wù),有力推動(dòng)了能效提升工作的開展。中鋁公司在新建氧化鋁生產(chǎn)線采用了高溫低堿濃度溶出工藝,每噸氧化鋁節(jié)約蒸汽折標(biāo)煤28.25千克,在新建電解鋁企業(yè)全面推廣新型陰極結(jié)構(gòu)鋁電解槽、新型導(dǎo)流結(jié)構(gòu)鋁電解槽等先進(jìn)技術(shù),噸鋁直流電耗降低了700千瓦時(shí)以上,有效支撐了能源效率的提升。
能效提升專項(xiàng)行動(dòng)開展兩年來,中鋁公司能效水平顯著提升,截至2014年12月,氧化鋁綜合能耗由2012年的600多公斤標(biāo)煤降至500公斤標(biāo)煤以下,降幅達(dá)到21.04%,大幅超額完成國(guó)資委要求到2015年中鋁公司氧化鋁綜合能耗比2012年降低2.5%的目標(biāo),公司氧化鋁能耗水平由行業(yè)的第三梯隊(duì)上升到第二梯隊(duì);鋁錠綜合交流電耗與2012年相比,下降255千瓦時(shí),降幅達(dá)到1.83%,超額完成國(guó)資委要求的到2015年鋁錠綜合交流電耗比2012年降低1.65%的目標(biāo);供電標(biāo)煤耗與2012年相比下降了5.58%,超過了國(guó)資委要求的到2015年下降5%的目標(biāo)。
責(zé)任編輯:李卓
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