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      金川集團銅冶煉廠止滑、減虧、增盈在路上

      解難題破瓶頸“不松懈”

      2015年04月21日 9:33 4454次瀏覽 來源:   分類: 銅資訊   作者:

        金川集團公司銅冶煉廠熔煉一車間緊密結(jié)合生產(chǎn)實際圍繞實現(xiàn)“保量提質(zhì)增效”中心任務(wù),組織生產(chǎn)骨干有針對性的開展了“止滑、減虧、增盈,我該怎么做?”討論活動。干部職工在討論中“精、嚴(yán)、細(xì)、實、”的精細(xì)化管理理念得到進一步提高,“技經(jīng)指標(biāo)先進化,效率效益最大化”目標(biāo)追求得到充分肯定,“積極擔(dān)責(zé),主動作為”以成為職工自覺。目前,熔煉一車間正積極靠實頂層設(shè)計,對標(biāo)找差拿措施,不斷優(yōu)化生產(chǎn)組織和提升各項技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo),解難題破瓶頸“不松懈”,引導(dǎo)職工提高認(rèn)識、提振士氣、肩負(fù)責(zé)任,想公司之所想,急公司之所急,積極為企業(yè)精細(xì)化管理、節(jié)能降耗獻計獻策。
        逆水行舟,不進則退。銅冶煉廠熔煉一車間面對目前有色行業(yè)效益下滑的“嚴(yán)冬”期,變革思維,進一步轉(zhuǎn)變觀念,創(chuàng)新管理方式,從大處著眼,小處入手,從細(xì)節(jié)抓起,不斷強化精細(xì)化管理措施,降低產(chǎn)品單位加工成本,將“精細(xì)管理、精益控制、精準(zhǔn)操作”三精要求貫穿于生產(chǎn)經(jīng)營的每一個環(huán)節(jié),充分發(fā)揮“標(biāo)桿黨員”愛崗敬業(yè)的“領(lǐng)頭雁”“排頭兵”作用,以銅冶煉廠“雙愛一爭當(dāng)”活動為依托,以“黨員先鋒崗”榜樣為引領(lǐng),帶動廣大職工全力以赴打好“止滑、減虧、增盈”攻堅戰(zhàn),推動各項工作踏出新路子。熔煉一車間通過技術(shù)改造,利用陽極爐出爐澆鑄銅液時釋放的余熱烘烤中間包、澆鑄包,利用蒸汽烘烤中間包澆鑄包優(yōu)化烘烤效果與烘烤質(zhì)量,不但使烘烤用柴油得以大幅度降低,同時還大幅度提升了烘烤質(zhì)量;并針對原料含雜逐步上升的態(tài)勢,科學(xué)分析導(dǎo)致固體還原劑單耗上升的原因,制訂了在不同原料含雜狀況下,陽極爐氧化、還原終點含氧控制區(qū)間。“此舉目的在于既要保障陽極板化學(xué)品級率達標(biāo),為下道工序提供合格的陽極板,又要確保陽極爐固體還原劑單耗呈下降趨勢,使之控制在合理范圍內(nèi),實現(xiàn)通過優(yōu)化陽極板含氧控制降消耗,提升效益。”銅冶煉廠熔煉一車間精煉項目組組長喻勇說。
        銅冶煉廠熔煉一車間還通過開展勞動競賽等方式,激勵崗位職工積極投入到加大“積存中間物料變現(xiàn)”的工作中來。“為了降低冷銅采購費用,我們從優(yōu)化轉(zhuǎn)爐工藝參數(shù)入手,持續(xù)在開展優(yōu)化轉(zhuǎn)爐工藝參數(shù)情況下的低冷銅安全運行模式,并從2015年3月28日開始,在4臺轉(zhuǎn)爐生產(chǎn)情況下,我們通過優(yōu)化轉(zhuǎn)爐的作業(yè)秩序,由原來的使用三臺風(fēng)機降為2臺風(fēng)機,目前以完成第一階段的試驗任務(wù),下一步,我們將計劃從降低轉(zhuǎn)爐的渣含量入手,提高系統(tǒng)銅的直收率,從而實現(xiàn)系統(tǒng)產(chǎn)值。”銅冶煉廠熔煉一車間精煉工序工序長李自璽說。“熔煉一車間積極挖掘合成爐系統(tǒng)產(chǎn)能,通過科技攻關(guān)努力提高合成爐系統(tǒng)作業(yè)率與生產(chǎn)負(fù)荷實現(xiàn)挖潛增效。”熔煉一車間主任齊紅斌說,目前,在近零冷銅的情況下,通過優(yōu)化轉(zhuǎn)爐與陽極爐生產(chǎn)組織模式,將原5臺轉(zhuǎn)爐、4臺陽極爐匹配煉銅適時調(diào)整為3臺轉(zhuǎn)爐、2臺陽極爐組織生產(chǎn),降低了爐窯空耗,提高了作業(yè)效率,降低了生產(chǎn)成本。
        今年以來,面對原料品質(zhì)、品位進一步降低的境況,車間針對余熱鍋爐在系統(tǒng)運行中的瓶頸問題,將通過合成爐和余熱鍋爐數(shù)模仿真優(yōu)化,及余熱鍋爐結(jié)構(gòu)改造,優(yōu)化工藝運行參數(shù),穩(wěn)定合成爐爐況,提高余熱鍋爐和合成爐的匹配性,降低系統(tǒng)綜合能耗及加工成本。“面對銅精礦原料庫存比例嚴(yán)重失衡的不利局面,為加大高雜原料處理量,根據(jù)陽極板質(zhì)量要求,摸索出合成爐配料原則和雜質(zhì)元素配料上限辦法。”銅冶煉廠熔煉一車間合成爐技術(shù)組工藝組長楊述凱說,為及時掌握原料庫存、化學(xué)成分和物理品質(zhì)等信息,每天堅持到原料車間了解原料狀況,編制并及時更新《原料庫存評價報告表》,制定合成爐年度、季度、短期配料計劃,強化上料過程監(jiān)控,嚴(yán)把配料過程,實現(xiàn)爐況的穩(wěn)定運行和原料庫存比例均衡,保證
        配料的長周期穩(wěn)定。在合成爐工序,各班組牢固樹立節(jié)約成本、精打細(xì)算的意識,通過合理配料,保證反應(yīng)熱量充足,確保合成爐高負(fù)荷投料時反應(yīng)過程實現(xiàn)自熱,杜絕反應(yīng)過程消耗重油補充熱量;通過穩(wěn)定合成爐熔煉溫度,科學(xué)控制爐渣溫度值域,采用單組電極間斷送電,降低平化區(qū)電極用電量。銅冶煉廠熔煉一車間合成爐工序生產(chǎn)工序長吳海云說:“我們以‘節(jié)約一滴油,節(jié)省一度電,精算一分錢,練好一絕活’的工作思路,不斷強化精細(xì)化管控措施,加大點檢頻次,精確計算爐內(nèi)熱平衡減少重油使用量等措施,努力開創(chuàng)實現(xiàn) ‘止滑、減虧、增盈’目標(biāo)新局面”。

      責(zé)任編輯:楊翼

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