提高“吸氧量” 再造新引擎——云銅集團易門銅業(yè)依靠技改實現(xiàn)轉(zhuǎn)型發(fā)展探秘
2015年06月25日 9:13 4747次瀏覽 來源: 云南銅業(yè) 分類: 銅資訊 作者: 耿榮柱
2015年4月28日,是云銅集團易門銅業(yè)“云銅中試基地技改項目”投產(chǎn)一周年的日子,4月份也是易門銅業(yè)創(chuàng)出單月產(chǎn)量歷史最高紀(jì)錄、各項經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo)取得最好水平的好日子。探尋其中奧秘,中鋁公司葛紅林董事長6月11日在易門銅業(yè)視察工作時指出“老企業(yè)有素質(zhì)良好的職工隊伍和工作基礎(chǔ)優(yōu)勢,要把它發(fā)揮出來,充分依靠自己的力量填平補齊、小步快走,通過技術(shù)改造理順流程、平衡物料,實現(xiàn)降本增效”,這應(yīng)該就是易門銅業(yè)這家老企業(yè)走出困境,重獲新生的根本原因。
一波三折 攻關(guān)解決“攔路虎”
易門銅業(yè)于1995年10月建成投產(chǎn),為密閉鼓風(fēng)爐生產(chǎn)工藝,該工藝能耗高、污染大、成本高、產(chǎn)量低。易門銅業(yè)鼓風(fēng)爐被國家工信部明令必須于2013年淘汰,當(dāng)時有人提出要把易門銅業(yè)直接關(guān)停,企業(yè)面臨生死考驗。2012年3月份中鋁公司、中銅公司領(lǐng)導(dǎo)在聽取云銅匯報后,決定同意易門銅業(yè)進行技改,采用富氧底吹熔池熔煉工藝替代密閉鼓風(fēng)爐工藝。項目于2013年5月實施,干部員工辛苦工作,經(jīng)歷了前期工藝比選的艱難抉擇、審批過程的焦急等待、以及項目建設(shè)過程中的痛苦煎熬,更充滿了對成功的期盼。但要把大家經(jīng)過20年“玩熟”的鼓風(fēng)爐徹底放棄,重新認(rèn)知、摸索、熟練操作富氧底吹新工藝,大家心里還是沒有底。在接近一年的技改時間里,易門銅業(yè)堅持邊生產(chǎn)、邊技改,廣大技術(shù)、管理人員基本沒有休息日,一心撲在技改上。
2014年3月,項目建成,大家懷著喜悅興奮的心情投入試生產(chǎn)。然而,首次開爐失敗了,這給大家潑了一盆大大的“冰水”。經(jīng)過整改,生產(chǎn)系統(tǒng)于4月底重新開起來了,但在之后半年多的時間里產(chǎn)量、指標(biāo)、成本都不好,安全事故不斷發(fā)生。加之市場低迷,收入降低,易門銅業(yè)員工隊伍士氣低落。
在經(jīng)歷挫折后,下一步該如何走?是進還是退?
2014年9月,易門銅業(yè)班子重組,時任云銅冶煉加工總廠人力資源部主任的孔德頌出任易門銅業(yè)總經(jīng)理。面對嚴(yán)峻形勢,易門銅業(yè)新班子確立了“再造流程、再造文化、再造易銅”的使命,提出了“三高三低”的目標(biāo),“三高”即高效率、高利潤率、高回報;“三低”即低雜銅礦差異競爭、低碳減排生產(chǎn)、低資產(chǎn)(低負(fù)債)經(jīng)營??椎马炚f:“我們堅持團結(jié)干部、發(fā)動員工,依托低雜銅礦底吹熔池熔煉清潔生產(chǎn)技術(shù),堅持差異化、低投入、低成本戰(zhàn)略,把工藝流程優(yōu)化、管理流程再造、生產(chǎn)操作精細(xì)化進行到底。”
在試生產(chǎn)期間,熔煉分廠進行了多項技術(shù)攻關(guān),更換了備料3號圓盤給料機,并對下料口、溜槽進行了改造,擴大了“咽喉”。為了確保底吹爐生產(chǎn)時的能源保障,新增桿式空壓機和汽水分離器,完成了沖渣系統(tǒng)改造,新增全自動凈水裝置,成功進行了轉(zhuǎn)爐富氧吹煉。并于2015年1月大修期間,在云南省首家采用雙氧水處理二氧化硫新工藝,替代了傳統(tǒng)的氨酸法,該技術(shù)在全國都具有開創(chuàng)性。圍繞底吹爐實用技術(shù)申報專利兩項。
通過幾個月的不懈努力,新工藝的優(yōu)勢逐漸凸顯出來,原料適應(yīng)性強,爐型結(jié)構(gòu)簡單,操作控制靈活,能耗成本低,非常適合易門銅業(yè)“吃粗、吃雜”的企業(yè)定位,對于拓寬原料渠道、提高礦產(chǎn)資源利用率、實現(xiàn)差異化競爭發(fā)揮了極大的作用,目前系統(tǒng)實現(xiàn)達(dá)產(chǎn)達(dá)標(biāo),噸銅電耗、煤耗等多項關(guān)鍵指標(biāo)創(chuàng)出歷史最好水平,噸銅煤耗下降近30%,粗銅成本較鼓風(fēng)爐降低20%以上,硫酸成本降低30%以上,1-5月實現(xiàn)利潤2050萬元,全年預(yù)計實現(xiàn)利潤5500萬元,凈資產(chǎn)回報率15%以上,員工人均利潤15萬元以上,廣大員工看到了企業(yè)未來發(fā)展的新希望。
管理再造 幸福文化塑“鐵軍”
流程再造是一個系統(tǒng)工程,除了生產(chǎn)流程再造,還包括企業(yè)管理流程的優(yōu)化再造。管理流程中最重要的是人力資源管理的再造,特別是績效管理、指標(biāo)的分解體系,易門銅業(yè)堅持四級分解:公司級考核利潤,分廠級考核成本,工段(車間)級考核物耗,班組員工考核操作。通過這種分解來促使員工關(guān)注他應(yīng)該關(guān)注的數(shù)據(jù)、控制他能控制的指標(biāo)、優(yōu)化他能優(yōu)化的操作。
易門銅業(yè)提倡“劃船”文化,大家在一條船上就要風(fēng)雨同舟、眾人劃槳才能更快到達(dá)勝利的對岸。“工資收入有增長、工作環(huán)境有改善、福利待遇有提高、員工能力有提升、員工發(fā)展有平臺、員工未來有希望、員工生活有品質(zhì)”是易門銅業(yè)關(guān)于其幸福文化的闡釋。據(jù)了解,2015年職代會上,易門銅業(yè)通過了《關(guān)于恢復(fù)員工帶薪年休假的通知》《關(guān)于調(diào)整公司員工基礎(chǔ)工資支付標(biāo)準(zhǔn)的通知》《員工學(xué)歷及能力提升獎勵辦法》等四個文件。
易門銅業(yè)熔煉分廠是該企業(yè)勞動強度最大、技術(shù)含量較高的單位,由于在鼓風(fēng)爐時期對技術(shù)要求不高,當(dāng)時考核體系實行的是噸銅工資,在底吹爐運行初期這種考核引導(dǎo)模式導(dǎo)致基層重點關(guān)注的是產(chǎn)量,忽視的是指標(biāo)、成本、技術(shù),熔煉分廠員工收入比輔助分廠、機關(guān)部門都要低得多。“現(xiàn)在我們的系數(shù)是各單位中最高的,員工的積極性也調(diào)動起來了。”熔煉分廠廠長楊應(yīng)寶告訴筆者,通過改革績效考核分配機制,改變了過去單純以產(chǎn)量作為核算依據(jù)而更加聚焦成本和利潤。分配導(dǎo)向的轉(zhuǎn)變,帶來的是熔煉分廠經(jīng)濟效益的大幅提升,徹底扭轉(zhuǎn)了原來的虧損局面。
就提高員工收入,孔德頌告訴筆者:“過去易門銅業(yè)對固定工資和績效實行三七開,即固定工資只占30%,剩余的70%全是浮動績效,有的員工一個月干下來,時常拿不到多少收入,生活都成問題。經(jīng)過職代會討論,今年已經(jīng)把固定工資提高到了55%,通過多干利潤,得到上級公司給予的工資基數(shù)增長以及超額獎勵。公司還評選了2014年度10名金牌員工、投產(chǎn)20年20名企業(yè)忠誠敬業(yè)之星。修建了室內(nèi)羽毛球場、5人制足球場,成立羽毛球、足球、籃球等文體協(xié)會和精益管理協(xié)會。開展了首次職工健康體檢。改善員工就餐環(huán)境。員工收入普遍提升了,福利待遇改善了,干勁也更足了。我們提出了‘三最’理念:最努力、最賺錢、最幸福。最努力就是要求干部員工超前思考、解碼到位、主動協(xié)作、立即執(zhí)行;最賺錢就是要實現(xiàn)差異競爭、風(fēng)險可控、指標(biāo)最優(yōu)、成本最低”,我們要通過前兩個‘最’的保障,最終實現(xiàn)員工的最幸福。”
據(jù)了解,易門銅業(yè)把當(dāng)前所有目標(biāo)、任務(wù)實現(xiàn)的關(guān)鍵都放在抓落實,對產(chǎn)量、指標(biāo)易門銅業(yè)每天早上8點都要開作戰(zhàn)會議,對沒完成的指標(biāo)分析原因找措施;每個月召開績效對話、兌現(xiàn)和勞動競賽兌現(xiàn)會議,對所有部門、分廠進行考核排名,由從高到低順序安排座次;在干部管理上,公司將原來對中層干部的考核由一年一次改為半年一次,前三名上浮5%的收入,后三名給予相應(yīng)扣罰。
人才再造 撐起發(fā)展新愿景
“一年前,我不知道我在這個崗位干得好會得到什么,對自己的前途感覺是茫然的。”今年4月份剛競聘上崗的易門銅業(yè)的團委書記楊成,是2012年底才進入企業(yè)的員工。他告訴筆者,公司為培養(yǎng)人才,從行政職務(wù)、工程技術(shù)、操作技能和持續(xù)改進等方面搭建起了四條人才成長通道。
堅持項目育人,也是該企業(yè)對人才培養(yǎng)的一個重要方式,通過跟師傅、帶項目、多實踐的方式鍛煉年輕的技術(shù)人員。“參加公司的項目,把自己學(xué)到的專業(yè)知識和實際操作結(jié)合在一起,對于我們年輕的大學(xué)生們來說,是很好的歷練,更是一筆財富。”曾參加底吹爐技改項目的年輕大學(xué)生陳全坤告訴筆者。25歲的他在今年4月也通過競聘成為熔煉分廠主任工程師。
一年來,易門銅業(yè)先后積極選派企業(yè)內(nèi)部電器、儀表、冶煉技術(shù)人員到全國各地的先進企業(yè)培訓(xùn)學(xué)習(xí)。回到企業(yè)后,多位大學(xué)本科學(xué)歷的“85后、甚至90后”已被委派到新工藝重點崗位挑重?fù)?dān)。
易門銅業(yè)還通過內(nèi)部競聘企業(yè)內(nèi)訓(xùn)師,由內(nèi)訓(xùn)師把精益管理的工具和方法推廣到普通員工當(dāng)中,使更多的員工學(xué)習(xí)掌握精益管理的知識。如今,學(xué)習(xí)精益管理在易門銅業(yè)已蔚然成風(fēng)。下一步他們還要加強績效管理,堅持效益優(yōu)先、考核指標(biāo)、管控過程、獎罰結(jié)果、表揚進步,并推進培訓(xùn)體系建設(shè),推行師帶徒制度、干部學(xué)分制,不斷提升員工能力。
“易門銅業(yè)中試基地技改項目得以批準(zhǔn)建設(shè),要感謝總部領(lǐng)導(dǎo)和投資管理部門的關(guān)心和支持,易門銅業(yè)的再造提升才開了一個頭,有各級領(lǐng)導(dǎo)的幫助支持,我相信易門銅業(yè)的未來一定會更好。”孔德頌感激地說。
責(zé)任編輯:付宇
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