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      “正反轉(zhuǎn)”的奧秘

      2015年08月05日 9:23 8923次瀏覽 來源:   分類: 有色裝備

        在江銅集團公司德興銅礦,每天都會產(chǎn)生大量的酸性水,這些酸性水必須經(jīng)達標(biāo)處理后才能排放。為滿足日益嚴苛的礦山環(huán)保要求,江銅新建了先進的工業(yè)廢水HDS處理二廠和相配套的兩臺石灰消化機。
        HDS處理二廠的設(shè)計能力達5萬噸/日、每天處理的酸性水目前為2.4萬立方米。進入汛期,處理量不斷增大,而處理酸性水的主要原料就是石灰乳,它全部來自江西德興銅礦泗洲選礦廠的石灰消化機。
        從某種角度上來說,這兩臺新投入的石灰消化機,不僅關(guān)乎選礦生產(chǎn),甚至還影響礦山的環(huán)保工作和江銅的企業(yè)形象。
        然而,因“水土不服”等多種原因,這兩臺消化機投入之初,使用效果并不理想。該礦技術(shù)管理人員經(jīng)過多項技術(shù)攻關(guān)改造,獨創(chuàng)了“正轉(zhuǎn)排渣、反轉(zhuǎn)生產(chǎn)”這種國內(nèi)獨一無二的開車方式,實現(xiàn)了石灰消化機的穩(wěn)定生產(chǎn)。那么,期間又有哪些故事值得分享,從中又能獲得哪些啟示?
        2014年6月30日,兩臺φ2.5m×20m石灰消化機在泗洲廠“安家落戶”后,開始投料試生產(chǎn)。
        然而,試生產(chǎn)之初,就出現(xiàn)“水溫和消化時間不夠、不能連續(xù)運行,排渣量大、石灰粉多”等不良癥狀。
        如果消化機“消化不良、水土不服”的病癥不能治愈,必將對正常生產(chǎn)和該礦環(huán)保工作帶來新的壓力和變數(shù)。
        在泗洲廠,沿用幾十年的都是石灰球,而消化機對該廠來說,沒有任何操作和維修經(jīng)驗。
        那段時間,無論是操作維修人員、還是技術(shù)管理人員,個個都忙個不停。尤其是每次看到近四分之一的石灰來不及消化就被排出,白白浪費時,大伙很是心疼。
        消化機一“病”,頓時從“香餑餑”變成了“硬骨頭”??蛇@事關(guān)礦山環(huán)保大局,一刻也不敢馬虎。
        消化機“患病”的事,很快引起各方高度重視,該廠立即成立攻關(guān)組。安環(huán)、設(shè)備、生產(chǎn)、電儀等專業(yè)科室都派出了精英力量,相關(guān)工段也選拔了維修、操作骨干參與其中,大伙邊學(xué)習(xí)、邊摸索、邊分析,尋求解決方案。
        經(jīng)過“專家”多次會診和一個個解決方案推倒重來,終于發(fā)現(xiàn),水溫和消化時間不夠是主要“病因”。消化機制乳,生石灰和水的比例通常是1:5,對水溫也有較高要求。否則,難以滿足生產(chǎn)要求。而泗洲廠的用水很難達到設(shè)備要求,冬季更是如此。
        找到癥結(jié)所在,該廠很快確立“對癥下藥、協(xié)同解決、逐個擊破”的工作思路。把消化機的電機改為變頻調(diào)速,使筒體的轉(zhuǎn)速由原來的4.6轉(zhuǎn)/分鐘,降為3轉(zhuǎn)/分鐘,并對部分抄板改向,根據(jù)季節(jié)加裝保溫層。這樣,筒體轉(zhuǎn)速慢下來,石灰在機體內(nèi)停留時間延長,水溫和消化時間不足的難題迎刃而解。
        緊接著,拆除原來的兩臺螺旋提渣機,改用泵排系統(tǒng)旋流器分級。排渣泵上接一路回水管,篩網(wǎng)上端加裝沖洗水、出料口螺旋開放水孔、提渣機槽體加兩處反沖水、改進石灰乳除渣及運輸系統(tǒng)等多項技術(shù)攻關(guān)改造先后實施。
        對癥的“處方”、精心的“手術(shù)”,石灰消化機“消化不良”癥狀基本消失,連粉塵大的難題也得到了有效解決。然而,生產(chǎn)和排渣之間的矛盾依然突出。
        按廠方的技術(shù)要求,消化機的電機是正轉(zhuǎn)。然而在一次故障檢修試運行中,當(dāng)班維修電工誤將電機中的兩相線順序接反,造成電機反轉(zhuǎn)。
        這名電工發(fā)現(xiàn)后,準(zhǔn)備立馬停機。然而,現(xiàn)場工作人員卻叫停了這名電工。因為這一陰差陽錯,一個意外的驚喜出現(xiàn)了。
        原來,當(dāng)電機反轉(zhuǎn)后,大伙發(fā)現(xiàn)消化機排出的石灰乳含渣量很少,而電機正轉(zhuǎn)時,石灰渣卻可以快速排出……
        “何不反轉(zhuǎn)生產(chǎn),正轉(zhuǎn)排渣?”
        思路決定出路。該廠做了進一步摸索,增設(shè)了反轉(zhuǎn)裝置,對原有的石灰排渣斗和排渣口進行了改進。這樣,排渣速度大幅提高。
        如今,經(jīng)過反復(fù)試驗和不斷優(yōu)化,根據(jù)石灰質(zhì)量定時進行“反轉(zhuǎn)生產(chǎn)、正轉(zhuǎn)排渣”的國內(nèi)獨創(chuàng)開車方式,較好地解決了排渣與生產(chǎn)的矛盾,出料的產(chǎn)渣率由原來的13.5%降為6%,石灰乳質(zhì)量較好地滿足了選礦和環(huán)保的供灰要求。
        “診治”消化機取得了理想效果,除了維修經(jīng)驗可供分享,亦能從中感悟到:認準(zhǔn)的事,就要恒心堅持;堅持的同時,更要不斷完善、持續(xù)改進,才能達成所愿。看似一次不經(jīng)意的發(fā)現(xiàn),其實是建立在專業(yè)、精業(yè)、敬業(yè)和富有責(zé)任和創(chuàng)新職業(yè)精神的基礎(chǔ)上才得以實現(xiàn)的。消化機是如此,其它工作又何嘗不是這樣?
       ?。▍谓ㄐ拢?/p>

      責(zé)任編輯:ZZZ

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