中鋁貴州分公司提高供電整流效率效益明顯
2016年05月06日 10:24 10662次瀏覽 來源: 中國有色金屬報 分類: 有色裝備
本報訊 今年一季度, 中鋁股份貴州分公司動力廠緊密圍繞經(jīng)營創(chuàng)效和成本費用控制,以精準(zhǔn)辨識、消除浪費為突破口,與電解鋁廠協(xié)同配合,抓好供電四站整流效率提升。截至3月份,整流效率超過基準(zhǔn)值0.18個百分點,每天減少電流損耗約2萬余度,預(yù)計年節(jié)電730萬度以上,可創(chuàng)效益200萬余元。
去年10月份以來,該廠供電車間四站整流機組運行參數(shù)開始出現(xiàn)波動,整流效率也隨之出現(xiàn)下滑,造成的整流電量損耗增加。為解決這一浪費問題,該廠將提高供電四站整流機組整流效率作為運營轉(zhuǎn)型項目立項,并晉級為貴州分公司直接管控的L0級運營轉(zhuǎn)型項目。
項目實施過程中,該廠與電解鋁廠密切配合,結(jié)合電解鋁廠生產(chǎn)計劃、電解槽開停情況,同步精準(zhǔn)調(diào)節(jié)整流機組油載開關(guān)級數(shù),減少整流機組損耗;對電解停槽情況進行跟蹤,判斷整流效率的變化,變化點在哪兒就對那個點進行確認(rèn);與電解廠保持經(jīng)常性聯(lián)系,按照電解槽運行臺數(shù),確定整流機組配置;雙方共同努力,控制好電解槽電流效應(yīng),保持整流機組良好的技術(shù)狀態(tài);致力于電解槽壓降和提高供電整流機組效率,配合做好優(yōu)化設(shè)備運行方式的試驗和精準(zhǔn)控制。
動力廠作為該項目實施的主體單位,由分廠領(lǐng)導(dǎo)帶項目,集中專業(yè)管理科室和供電車間技術(shù)力量,成立了專門的技術(shù)攻關(guān)團隊。大型電解鋁整流機組的效率怎樣才能提高,一直是業(yè)內(nèi)公認(rèn)的技術(shù)難題。該廠致力于從零開始,查閱了大量技術(shù)圖紙,收集了大量網(wǎng)絡(luò)信息資料,借鑒最佳成果實踐案例,形成了指導(dǎo)性技術(shù)意見。然后對可能造成機組損耗增加的各種因素進行診斷分析,利用近3年來整流機組運行參數(shù)近萬余個數(shù)據(jù),逐一對比分析,研究機組負(fù)荷率與效率之間的關(guān)系,在基本明確負(fù)荷率與機組效率之間的關(guān)系后,開始結(jié)合電解槽運行數(shù)量和電解直流電壓變化進行相關(guān)實驗。3月10日,根據(jù)總結(jié)和分析多次試驗數(shù)據(jù),結(jié)合電解系列不斷變化參數(shù)和保證電解直流輸出平穩(wěn)性的基礎(chǔ)上,制訂了《機組飽抗電流控制規(guī)定》,并嚴(yán)格執(zhí)行。同時,通過對整流機組二極管元件均流測試和校準(zhǔn)、加強電氣連接點接觸電壓測試及降壓處理,使整流機組整流效率得到了明顯提升,較好地完成了階段性攻關(guān)任務(wù)。
下一步,該廠還將再接再厲,按計劃抓好10千伏補償電容器改造、完善整流機組運行溫度與整流效率關(guān)系的分析及控制措施,力爭進一步提升整流效率,在降本增效工作中再立新功。
(彭順亮 袁春)
責(zé)任編輯:趙天寧
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