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      因為追夢 所以執(zhí)著

      金冠銅業(yè)王旻玨從設(shè)備維修學(xué)徒到設(shè)備點檢實現(xiàn)華麗轉(zhuǎn)身

      2017年01月18日 8:48 8185次瀏覽 來源:   分類: 有色裝備

        “作為一名設(shè)備維修點檢人員,我最大的愿望就是不讓設(shè)備出現(xiàn)故障,即使出現(xiàn)故障也要力爭在最短時間內(nèi)解決好。”談起目前的工作,安徽銅陵有色金冠銅業(yè)分公司員工王旻玨信心滿滿。
        2014年5月,王旻玨研究生畢業(yè)踏入金冠銅業(yè)分公司保全車間。剛來到企業(yè),作為一名設(shè)備維修學(xué)徒,如何褪去研究生的光環(huán),以全新的姿態(tài)和態(tài)度去融入實際工作環(huán)境,成為他當時所遇到的最大困難。
        一切從頭開始,在經(jīng)歷了不斷的請教、現(xiàn)場學(xué)習(xí)、默默鉆研等過程后,他逐漸成長為具有一定專業(yè)思維和基本電氣作業(yè)技能的技術(shù)員。很快被安排到冶煉區(qū)域擔(dān)任點檢員,負責(zé)該區(qū)域循環(huán)水、水淬系統(tǒng)、應(yīng)急柴油水泵等設(shè)備的專業(yè)點檢工作。隨著工作的深入,他深刻地意識到,專業(yè)素質(zhì)的提升只靠理論是不夠的,必須經(jīng)歷實踐作戰(zhàn)?;诖?,他由剛開始對加班排斥和不理解開始慢慢改變,每次經(jīng)過幾個甚至十幾個小時的辛苦鉆研,特別是故障排除后,成就感和成長感使他真正愛上了維修點檢這份工作。
        在冶煉區(qū)域工作了半年后,作為生產(chǎn)骨干的王旻玨開始擔(dān)任電解區(qū)域點檢負責(zé)人,在實踐中,他了解到電解與冶煉有著全然不同的工藝流程,冶煉工藝注重工業(yè)生產(chǎn)過程的自動化控制,而電解工藝則在單體設(shè)備的高度自動化上更具特色和難點。這對于他來說,既是一次全新的挑戰(zhàn),也是學(xué)習(xí)新知識的機會。接手電解點檢工作后,他開始潛心學(xué)習(xí)、積極請教、深入現(xiàn)場……周而復(fù)始,經(jīng)過3個月的學(xué)習(xí)與實踐,基本掌握了電解區(qū)域核心設(shè)備的基本原理和常見技術(shù)故障排查方法。
        歲月如梭,在18個月的時間里,經(jīng)歷了無數(shù)次困難與磨練的他,專業(yè)技術(shù)能力突飛猛進,像機組、行車等出現(xiàn)異常狀況,只要他趕到現(xiàn)場,問題準能迎刃而解。
        去年5月6日,該公司凈液帶式過濾機現(xiàn)場控制箱內(nèi)進入大量酸液,甚至包括主控PLC等。多數(shù)電器元件損毀,當時現(xiàn)場情況極為緊急,酸液儲槽液位逐漸提高,如不及時處理,不僅會漫溢,而且會嚴重危害現(xiàn)場人員及設(shè)備安全。當時所有損壞備件皆已更換完畢,唯缺主控PLC的控制程序,設(shè)備廠家因技術(shù)保密因素?zé)o法于短期內(nèi)提供設(shè)備程序。情況十分緊急,抱著試試的態(tài)度,在巨大的環(huán)境及心理壓力下,嘗試其現(xiàn)場編寫主控程序,在經(jīng)過反復(fù)研究,多次實驗后,將程序灌入CPU開始試用,當看到設(shè)備被順利開啟的那一瞬,王旻玨長舒一口氣,如釋重負。
        這次程序編寫的成功嘗試,徹底擺脫了原廠家對該套設(shè)備控制原理的技術(shù)約束,而且還可以根據(jù)現(xiàn)場實時工況對設(shè)備控制參數(shù)進行調(diào)整,大大提升了對該設(shè)備的控制能力。此后,他組織幾名技術(shù)人員針對該設(shè)備原設(shè)計不合理的地方進行了多處技術(shù)改進,包括“皮帶糾偏控制優(yōu)化”“氣路保護”“大氣切斷閥時控方式優(yōu)化”“電氣元件防腐蝕措施”等,這些技術(shù)改進大大降低了設(shè)備故障率和維護成本,帶式過濾機從原先的一周一次故障降為三至四周一次故障,工藝生產(chǎn)更為穩(wěn)定。
        關(guān)鍵之時,方顯英雄本色,名聲大振后的王旻玨更加執(zhí)迷于技術(shù)攻關(guān)。
        隨著金冠銅業(yè)分公司試生產(chǎn)逐步轉(zhuǎn)向正規(guī)化、標準化生產(chǎn),很多設(shè)備的原設(shè)計已無法滿足不斷變化的生產(chǎn)工藝,而電解區(qū)域設(shè)備其單體自動化水平極高,90%的生產(chǎn)工藝運行都由設(shè)備自動完成,其設(shè)備的控制精度、時序組合、安全連鎖等都會極大地影響電解工藝生產(chǎn)的運轉(zhuǎn)效率、電銅產(chǎn)出質(zhì)量和作業(yè)人員人身安全。因而,他在設(shè)備改造、技術(shù)攻關(guān)等方面大膽思創(chuàng)新,并且取得了很多的成績。自2015年5月至今,他提出各項合理化建議25條,節(jié)約備件、材料、維修成本約27萬元。他所負責(zé)區(qū)域的設(shè)備故障率下降了約40%,極大地降低了設(shè)備維護成本,提高了生產(chǎn)效率。
        兩年過去了,王旻玨實現(xiàn)了華麗轉(zhuǎn)身,從不起眼的設(shè)備維修學(xué)徒到電解區(qū)域點檢負責(zé)人,現(xiàn)如今已經(jīng)成為金冠銅業(yè)分公司保全車間電儀專業(yè)點檢員。作為一名設(shè)備技術(shù)人員,他堅信,只有堅持扎根生產(chǎn)第一線,才能讓理論與實踐進行完美結(jié)合。
        為積極降本增效,他和攻關(guān)小組承擔(dān)了電解主廠房照明改造項目,將原400W燈具改為250W燈具,并隔列進行送電照明。此項目改造完成后,照明能耗比原設(shè)計降低68.75%;從去年5月份至今,他牽頭開展的修舊利廢工作,共節(jié)約設(shè)備成本約40萬元,其中節(jié)約超過1萬元的單項費用就達18項。
        為了拓展自身科研能力,王旻玨還積極參與了公司多項QC成果、專題科研、技改等項目。尤其在“降低電解剝片機組故障率”“銅液定氧儀在銅精煉過程中的運用”“蒸發(fā)后液密度控制”等科技攻關(guān)中發(fā)揮了積極重要的作用,使其綜合素質(zhì)在不斷學(xué)習(xí)實踐中得到大幅度提升,也為公司帶來了可觀的經(jīng)濟效益。(夏富青 封保敏)

      責(zé)任編輯:趙天寧

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