中鋁貴州分公司碳素事業(yè)部提質(zhì)增效回眸
2017年02月08日 9:35 4168次瀏覽 來源: 中國有色網(wǎng) 分類: 鋁資訊
收獲2016年中鋁股份“降本增效”總裁特別獎的喜慶尚未散去,事業(yè)部又迎來了2017年元月開門紅。元月份,事業(yè)部生產(chǎn)銷售陽極炭塊1.75 萬噸,綜合一級品率保持在80%高位運行,同比增利140萬元;陰極生產(chǎn)線改造后的首批炭塊下線,標志著停產(chǎn)3年多陰極系統(tǒng)全面復產(chǎn)成功。
事業(yè)部自2016年打響提質(zhì)增效攻堅戰(zhàn)以來,深度挖掘內(nèi)潛、善對各種挑戰(zhàn),迎來了生產(chǎn)經(jīng)營春滿園。
攻堅2016
“沒有質(zhì)量沒有效益,沒有成本也沒有效益”這已不再停留在理念,而已貫串事業(yè)部提質(zhì)增效工作始末。
優(yōu)質(zhì)新型陽極,是電解鋁廠生產(chǎn)高級原鋁和降低陽極毛耗提出的急迫需求。為響應客戶這一新的需求,炭素事業(yè)部把開發(fā)新產(chǎn)品列為提質(zhì)增效攻堅戰(zhàn)百忙之首??偨?jīng)理劉毅親任組長成立技術(shù)攻關(guān)小組,詳盡制定主攻方向和路經(jīng)。在炭塊內(nèi)在質(zhì)量上,從管理和技術(shù)兩個方面發(fā)力,降低炭塊硫、釩、鐵等微量元素;在炭塊外觀上,按照強度不變、減少非工藝性使用的思路,自行設計模具,試驗、優(yōu)化、再試驗、再優(yōu)化,直至上槽使用數(shù)據(jù)表明優(yōu)于同類產(chǎn)品。通過采取原料選擇、增加全流程除鐵裝置和優(yōu)化球磨機控制參數(shù)等措施,工序質(zhì)量突破性提升,陽極微量元素鐵控制在170-250PPm,滿足了電解高級原鋁需要。2016年生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)陽極2.08萬噸,優(yōu)質(zhì)優(yōu)價實現(xiàn)增利290.82萬元。新型陽極也全面上槽使用,陽極重量降低11公斤/塊以上,有力地促進了電解鋁廠陽極毛耗的降低。煅燒車間的“石油焦精準摻配項目”和焙燒車間的“焙燒爐局部修理延長火道使用壽命項目”有力地支撐了提質(zhì)增效,雙雙榮獲中鋁股份創(chuàng)新增效“銀點子”稱號。
陰極系統(tǒng)在原有兩條生產(chǎn)線上取長補短,將擠壓、振動成型機“合二為一”;創(chuàng)造性地取消24個焙燒爐室隔離墻,“變小為大”,提高裝爐系數(shù);增加改造輸送皮帶,簡化涼料流程。生產(chǎn)全線貫通,中鋁公司近年陰極產(chǎn)品全部依賴外購的窘境即將打破。
破冰2014
事業(yè)部生機勃勃的運行機制得益于他們市場化改革。
2014年10月,貴州分公司制定《市場化運營改革方案》,將炭素廠組建為炭素事業(yè)部,丟掉“拐棍”,邁向“大海”,成為經(jīng)營主體直接面向市場,獨立運營,自負盈虧。靈活的運行機制,高效的工作效率,尤其是嚴格兌現(xiàn)的責任風險抵押機制和獎優(yōu)罰劣的薪酬機制,激活了企業(yè)內(nèi)生動力,激發(fā)了全員內(nèi)在潛力。事業(yè)部從月均虧損380萬元亮麗轉(zhuǎn)身為月均盈利160萬元,一線員工工資收入2015年增長17%,2016年又增長13%。事業(yè)部改革之時便是企業(yè)扭虧為盈之日。
一石激起千層浪,一花引得百花開。
“2014年8月中國鋁業(yè)公司濟南炭素工作會后,我們有了自己的標桿---貴鋁炭素”,這是2016年8月9日在貴陽召開中國鋁業(yè)炭素提質(zhì)降耗現(xiàn)場會上蔣英剛副總裁的總結(jié)性發(fā)言。貴陽會議期間,中鋁11家與會炭素企業(yè)代表紛紛索取“貴鋁方案”,熱議“貴鋁經(jīng)驗”。會議前后,其中的9家企業(yè)還派隊到貴鋁溝通交流,共商提質(zhì)增效之策。
鏖戰(zhàn)2017
2017年,初春的貴陽,乍暖還寒。
受國內(nèi)經(jīng)濟調(diào)整期以及環(huán)境保護硬約束的影響,部分石油焦、瀝青煉廠紛紛整改限產(chǎn)停產(chǎn)。于是,物以稀為貴的“法則”迅速波及到下游的炭素生產(chǎn)企業(yè)。資源緊缺,價格飛漲,加之春運鐵路運力“吃緊”,一開年,貴州分公司炭素事業(yè)部就多次因瀝青斷供,生產(chǎn)幾近中斷。
面對突如其來的挑戰(zhàn),事業(yè)部上下緊急行動,部領(lǐng)導充分利用業(yè)已建立的高層人脈關(guān)系,甚至多方上門求購;工程技術(shù)人員根據(jù)現(xiàn)狀調(diào)整優(yōu)化配方;生產(chǎn)操作人員歸攏回用倉庫邊角料,即使大年也不例外。5臺煅燒窯將每小時8噸的下料量調(diào)整到5噸、三個成型交替生產(chǎn),保持了生產(chǎn)的穩(wěn)定和銷售的連續(xù)進行。
提質(zhì)增效永遠在路上。
2017年是碳素事業(yè)部持續(xù)提質(zhì)增效、轉(zhuǎn)型升級發(fā)展關(guān)鍵之年。事業(yè)部按照“做優(yōu)存量,做強增量”的工作思路,決戰(zhàn)生產(chǎn)和建設兩大戰(zhàn)場。扭住質(zhì)量不放松,擼起袖子加油干。正一步一步地將總部確立的“打造一流炭素制品研發(fā)產(chǎn)銷基地”戰(zhàn)略定位變?yōu)楝F(xiàn)實。
(張偉)
責任編輯:王慧
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