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      轉(zhuǎn)變思維 全員推進(jìn) 實(shí)現(xiàn)產(chǎn)出效益最大化

      2017年02月14日 8:49 5802次瀏覽 來源:   分類: 新技術(shù)

      轉(zhuǎn)變思維 全員推進(jìn) 實(shí)現(xiàn)產(chǎn)出效益最大化

      ——金川集團(tuán)股份有限公司選礦廠市場化改革紀(jì)實(shí)

        2016年,金川集團(tuán)股份有限公司選礦廠嚴(yán)格按照公司要求,以舍我其誰的主人翁精神和壯士斷腕的英雄氣概,堅(jiān)持以市場為導(dǎo)向,以效率效益為核心,以“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育為契機(jī),全面推進(jìn)市場化改革。
        機(jī)構(gòu)改革
        解決人浮于事、效率低下問題
        作為集團(tuán)公司銜接礦山、冶煉的主要環(huán)節(jié),選礦廠承擔(dān)著礦石選別和為冶煉提供合格精礦產(chǎn)品的重任。年初,該廠堅(jiān)持“精干高效、科學(xué)設(shè)置”的原則,大力開展兩級機(jī)關(guān)“定崗、定員、定職責(zé)”的“三定”工作;堅(jiān)持“在什么崗、干什么事、拿什么工資”,清理整頓生產(chǎn)操作人員占用非生產(chǎn)崗位現(xiàn)象,堅(jiān)決遏制臨時借用、抽調(diào)生產(chǎn)操作人員的現(xiàn)象,清理高崗低用人員,做到人員、工種、工作、崗位互相統(tǒng)一;整合各車間維修點(diǎn)檢業(yè)務(wù)及崗位,提高維檢工作效率和質(zhì)量;以人均工作量為標(biāo)準(zhǔn),合理調(diào)配各車間加藥、加球人員數(shù)量,使工作量相對均衡,工作任務(wù)更加飽滿;取消全廠17個作業(yè)大班,通過公開競聘,選拔管理和工程技術(shù)人員11人,承擔(dān)原作業(yè)長職責(zé)及工作任務(wù);統(tǒng)一全廠從事衛(wèi)生、保潔及其他輔助崗位人員待遇標(biāo)準(zhǔn),對崗位或績效予以調(diào)整。通過機(jī)構(gòu)改革,各車間生產(chǎn)、維修、服務(wù)人員工作量相對均衡,有效解決了人浮于事、效率低下的問題。
        生產(chǎn)組織
        向追求投入產(chǎn)出效益最大化轉(zhuǎn)變
        生產(chǎn)組織由全力完成生產(chǎn)任務(wù)向追求投入產(chǎn)出效益最大化轉(zhuǎn)變。該廠對系統(tǒng)生產(chǎn)能力、能耗、物耗等情況多方測算比對,采取增加檢修時間、減少作業(yè)時間、停開二選碎礦新系統(tǒng)和磨浮5號系統(tǒng)等方法,確保系統(tǒng)滿負(fù)荷生產(chǎn)。同時,根據(jù)礦山供礦、系統(tǒng)檢修、冶煉原料需求的變化,合理制定生產(chǎn)計劃,及時協(xié)調(diào)組織礦石拉運(yùn)、礦種切換及混礦選別,合理安排月、季、年檢和公用系統(tǒng)檢修時間,強(qiáng)化上下游工作銜接,優(yōu)化生產(chǎn)過程管理,保證了生產(chǎn)組織的相對穩(wěn)定。全年累計完成處理礦量超計劃1.41%,產(chǎn)出精礦含鎳量超計劃4.61%,鎳回收率超計劃0.61%,超額完成全年生產(chǎn)經(jīng)營任務(wù)。
        設(shè)備管控
        推進(jìn)全員設(shè)備管理
        在設(shè)備設(shè)施管理方面,選礦廠全面推廣“以專職點(diǎn)檢為核心,以精密點(diǎn)檢和操作點(diǎn)檢為支撐”的“三位一體”點(diǎn)檢模式,堅(jiān)持“潤滑維護(hù)與設(shè)備運(yùn)行相結(jié)合,技術(shù)進(jìn)步與修理改造相結(jié)合,包機(jī)定修與狀態(tài)檢修相結(jié)合,專業(yè)管理與全員管理相結(jié)合”的原則,持續(xù)完善以潤滑管理為核心的設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)體系,推進(jìn)全員設(shè)備管理。開展了“主要設(shè)備量化評價”,及時消除設(shè)備隱患,減少非計劃停車。實(shí)行檢修資源配置及人員優(yōu)化,提升檢修作業(yè)效率,累計完成檢修項(xiàng)目400多項(xiàng),檢修計劃實(shí)現(xiàn)率達(dá)98%。自主承擔(dān)了濃密機(jī)修理、浮選機(jī)槽體更換、篩分漏斗更換等額外項(xiàng)修項(xiàng)目,全年減少設(shè)備外委修理費(fèi)用約104.65萬元。建立了廠內(nèi)三級微信群互動平臺,實(shí)現(xiàn)了設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)信息、關(guān)鍵設(shè)備技術(shù)互動共享和點(diǎn)檢問題探討處置、故障搶修、計劃檢修等工作的及時落實(shí)。開發(fā)了“選礦廠物資信息管理系統(tǒng)”,實(shí)現(xiàn)物資信息的公開、共享,形成物資常態(tài)化管理機(jī)制,有效降低了物資消耗。綜合設(shè)備完好率完成98.5%,非計劃停車同比降低15.62%。
        經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)
        提升經(jīng)濟(jì)效益的落腳點(diǎn)
        選礦廠強(qiáng)化現(xiàn)場工藝過程管理,嚴(yán)格實(shí)行工藝卡片制度。加強(qiáng)異常指標(biāo)的跟蹤分析,增加精礦合格率考核,引導(dǎo)班組精細(xì)操作,保證指標(biāo)體系的完成。針對供礦變化較大的情況,定期開展工藝礦物學(xué)研究試驗(yàn)和全流程考查,準(zhǔn)確查找出工藝現(xiàn)狀與礦性不匹配的問題癥結(jié),及時提出技術(shù)方案并抓好實(shí)施。
        作為全廠處理能力最大的車間,一選礦車間在推進(jìn)市場化改革中,堅(jiān)持把提高系統(tǒng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)作為提升積極效益的落腳點(diǎn)。退轉(zhuǎn)軍人王維榮是一選車間磨浮甲班班長,他帶領(lǐng)全班在車間率先推行“先算后干、干了再算”的成本控制方法,比如在浮選操作上提出的“饑餓加藥法”,有效降低了藥劑消耗。他根據(jù)多年的現(xiàn)場操作實(shí)踐,摸索總結(jié)出的“大穩(wěn)定、小調(diào)整”浮選操作原則,總結(jié)提煉的“勻配、細(xì)磨、穩(wěn)浮”混選先進(jìn)操作法,解決了礦石性質(zhì)差異帶來的指標(biāo)損失,榮獲金昌市第八屆職工優(yōu)秀技術(shù)創(chuàng)新成果“三等獎”。
        選礦廠二選礦車間在推行市場化改革以來,針對系統(tǒng)工藝陳舊、生產(chǎn)流程冗長、設(shè)備臺數(shù)多,造成能耗、物耗較高,設(shè)備設(shè)施問題頻發(fā),且始終虧損的局面,主動實(shí)施多項(xiàng)有效措施,全方位打響市場化改革攻堅(jiān)戰(zhàn)。
        濃密機(jī)是選礦廠生產(chǎn)運(yùn)行的關(guān)鍵設(shè)備之一。多年來,濃密機(jī)大修均是委托其他專業(yè)檢修單位完成。2016年,二選礦車間主動承擔(dān)了這項(xiàng)工作,第一次對4號、6號濃密機(jī)進(jìn)行自主檢修。在公司勞模、二選礦車間磨浮鉗工班班長任成偉的帶領(lǐng)下,參檢職工戰(zhàn)高溫斗酷暑,提前4天保質(zhì)保量完成了檢修任務(wù)。任成偉說:“在日趨嚴(yán)峻的經(jīng)營形勢下,市場化改革是公司走出困境的必由之路。我們每干一項(xiàng)工作,首先想到的就是怎么樣才能把成本降到最低,力爭在班組這個源頭上就能把好成本關(guān)。”
        除此之外,二選礦車間將“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育與安全生產(chǎn)工作緊密結(jié)合,利用系統(tǒng)停車檢修的時機(jī),組織20名黨員成立突擊隊(duì),第一次承擔(dān)了生產(chǎn)系統(tǒng)9個粉礦倉的清理工作。儲量3000噸的9#粉礦倉是系統(tǒng)中最大的一個礦倉,也是礦石銹蝕堆積最嚴(yán)重的一個。面對深不見底的礦倉內(nèi)部,突擊隊(duì)分成3個組,一組監(jiān)護(hù)、兩組清理輪流作業(yè),有效提高了工作效率,并為車間節(jié)約外委修理費(fèi)用40萬元。
        轉(zhuǎn)變思維
        有序推進(jìn)科研技改
        按照公司重大科研攻關(guān)相關(guān)要求,選礦廠全力推進(jìn)科研技改項(xiàng)目工作。“金川選礦精礦銅鎳分離試驗(yàn)研究”完成了高精、低精銅鎳分離小型試驗(yàn),開展了選礦精礦中富集貴金屬探索試驗(yàn)和低精降鎂探索試驗(yàn);“酸性介質(zhì)浮選試驗(yàn)研究”完成工業(yè)試驗(yàn)改造,目前已正式帶酸試驗(yàn)和調(diào)試;“金川尾礦高濃度輸送與堆存綜合技術(shù)研究”主要完成了項(xiàng)目方案的評審和優(yōu)化,與長沙礦冶研究院簽訂了尾礦高濃度輸送科技開發(fā)合同,與礦冶研究總院簽訂了模袋筑壩法科研開發(fā)合同,目前正在開展模袋筑壩法試驗(yàn);“新型高效選礦設(shè)備工程化應(yīng)用及流程優(yōu)化研究”確定了工業(yè)試驗(yàn)的實(shí)施方案并通過公司項(xiàng)目專家委員會的評審,已與奧圖泰公司進(jìn)行技術(shù)交流和溝通,并簽訂科研開發(fā)合同,目前新型浮選設(shè)備已經(jīng)安裝到位,將根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營情況開展工業(yè)試驗(yàn)。
        二選節(jié)能降耗擴(kuò)能改造項(xiàng)目,完成了一期工程的土建施工和主要設(shè)備招投標(biāo),新建11000t/d碎磨系統(tǒng)主要設(shè)備正在安裝。尼爾森選礦機(jī)提高貴金屬回收率技術(shù)改造項(xiàng)目完成了土建、機(jī)電部分收尾工程,確定和實(shí)施了自動化方案和施工內(nèi)容,組織了一選、三選兩個生產(chǎn)系統(tǒng)的單機(jī)、清水和負(fù)荷聯(lián)動試車,同步對試車過程中出現(xiàn)的問題進(jìn)行處理。目前已具備正式生產(chǎn)條件。
        正是在這種“轉(zhuǎn)變思維、主動出擊、主動作為”觀念的指引下,選礦廠職工把單位的事當(dāng)成自己的事,大興增收節(jié)支、降本增效之風(fēng)。為了延長設(shè)備的使用壽命,降低維修費(fèi)用,一線職工開動腦筋,能省的地方不浪費(fèi)一點(diǎn)一滴,運(yùn)輸皮帶的使用壽命從1年、2年逐步延長,潤滑油的使用周期從8個月增至10個月……他們勤跑腿、多動手,有了問題立馬處理,堅(jiān)決不把小問題拖成大問題。所有的辛苦和努力沒有白費(fèi),2016年,全廠備件庫存比上年初降低了1500萬元,完成修舊利廢919萬元。

      責(zé)任編輯:趙天寧

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