舞動(dòng)“長(zhǎng)龍”創(chuàng)效益
——記江銅集團(tuán)公司勞模王雪峰
2017年04月12日 9:12 7078次瀏覽 來(lái)源: 中國(guó)有色金屬報(bào) 分類: 新技術(shù)
歷時(shí)353天的奮戰(zhàn),去年12月19日,江西銅業(yè)集團(tuán)公司德興銅礦采礦場(chǎng)廢石膠帶運(yùn)輸系統(tǒng)提前完成年度排土量運(yùn)輸任務(wù),系統(tǒng)臺(tái)效超出標(biāo)桿值79噸/小時(shí)。該系統(tǒng)自2011年10月試運(yùn)行以來(lái),不僅再次實(shí)現(xiàn)了達(dá)產(chǎn)達(dá)標(biāo),而且系統(tǒng)的排土量及臺(tái)效均創(chuàng)歷史新高。面對(duì)這一驕人業(yè)績(jī),現(xiàn)場(chǎng)見證的礦山員工頓時(shí)歡呼雀躍,而從頭到尾歷經(jīng)了膠帶運(yùn)輸系統(tǒng)安裝、維護(hù)、管理的的王雪峰,卻悄然背過(guò)身去,抹去了臉上開心的淚水,與達(dá)產(chǎn)相關(guān)的往事一幕幕浮現(xiàn)在他眼簾……
傳說(shuō)中,龍是神異動(dòng)物,能行云布雨、消災(zāi)降福,象征祥瑞。德興銅礦也有一條長(zhǎng)“龍”,盤踞于采礦場(chǎng)銅廠采區(qū),頭尾相連4000余米,它就是廢石膠帶運(yùn)輸系統(tǒng)。系統(tǒng)年運(yùn)送廢石設(shè)計(jì)能力2000萬(wàn)噸。它與電動(dòng)輪運(yùn)輸相比,每運(yùn)一噸廢石可節(jié)約2元多,膠帶運(yùn)輸系統(tǒng)的使用,不僅能節(jié)約大量成本,緩解電動(dòng)輪運(yùn)力緊張狀況,而且對(duì)今后環(huán)保生產(chǎn)、采區(qū)將來(lái)延伸發(fā)展,以及提升礦山綜合經(jīng)濟(jì)效益有著顯著的作用。整套系統(tǒng)建設(shè)于2009年,2011年10月竣工投入試運(yùn)行生產(chǎn)。
王雪峰,采礦場(chǎng)計(jì)算機(jī)工程師,2001年畢業(yè)于南昌職業(yè)技術(shù)師范學(xué)院,被分配到該場(chǎng)信息中心從事計(jì)算機(jī)維護(hù)工作,先后負(fù)責(zé)全場(chǎng)生產(chǎn)調(diào)度管理系統(tǒng)及生產(chǎn)報(bào)表等十多套軟件開發(fā),為采區(qū)生產(chǎn)安全高效創(chuàng)造了有利條件。2009年初,他調(diào)任鐵運(yùn)工段電氣技術(shù)員崗位,在兩年時(shí)間里,圍繞設(shè)備存在的問(wèn)題,進(jìn)行了多項(xiàng)技術(shù)改造,效果良好。其中《運(yùn)礦鐵路聯(lián)鎖數(shù)據(jù)采集處理裝置》和《窄軌電機(jī)車軸溫探測(cè)校準(zhǔn)裝置》兩項(xiàng)課題獲國(guó)家專利,《礦山軌道供礦控制系統(tǒng)研究與應(yīng)用》獲有色行業(yè)協(xié)會(huì)科技進(jìn)步二等獎(jiǎng)。
2011年初,廢石膠帶運(yùn)輸系統(tǒng)進(jìn)入了安裝調(diào)試階段,他主動(dòng)請(qǐng)纓,全程參與配合廠家安裝調(diào)試工作,通過(guò)自己記錄整理歸納,擁有了第一手技術(shù)資料培訓(xùn)手冊(cè)。
“2011年的11月,王雪峰開始負(fù)責(zé)起膠帶系統(tǒng)電氣技術(shù)方面的管理工作,大力開展了導(dǎo)師帶徒活動(dòng),因?yàn)槔蠋煾禂?shù)量太少,他要求每個(gè)師傅都要多盡心,盡自己所能帶好兩個(gè)徒弟。”該場(chǎng)生產(chǎn)副場(chǎng)長(zhǎng)徐學(xué)華說(shuō)道,“針對(duì)排土機(jī)司機(jī)沒(méi)有師傅的情況,他就自已教,自已摸不透的就向廠家請(qǐng)教,經(jīng)過(guò)長(zhǎng)時(shí)間的培訓(xùn)與現(xiàn)場(chǎng)實(shí)踐,新員工適應(yīng)了自己的崗位,其中有6名青工成為技術(shù)骨干,擔(dān)任各組的副組長(zhǎng)職務(wù),為今后系統(tǒng)的操作、維護(hù)、保養(yǎng)提供了有力的保障。”
由于廠家設(shè)計(jì)存在不足,新系統(tǒng)在試運(yùn)行的時(shí)間里,王雪峰很少能正常下班,一直奔波在現(xiàn)場(chǎng)了解設(shè)備的運(yùn)行狀況,并加強(qiáng)與廠家技術(shù)溝通,采取措施實(shí)施改造,及時(shí)處理系統(tǒng)故障,確保生產(chǎn)有序推進(jìn)。
“王雪峰以前是住在單身宿舍,為了新系統(tǒng)的完好運(yùn)行,他經(jīng)常連續(xù)上早、中班,回到宿舍后電話又多,嚴(yán)重影響了他家人的正常休息。”對(duì)此事知情的電工組長(zhǎng)朱遠(yuǎn)光如是說(shuō),“無(wú)奈之下,他的妻子帶小孩跑回娘家住。這種‘兩地分居’的生活持續(xù)了大半年,直到他家搬到奈坑新小區(qū)才結(jié)束!”
2012年1月,系統(tǒng)出現(xiàn)了移動(dòng)皮帶停機(jī)、固定皮帶未停機(jī)的現(xiàn)狀,王雪峰根據(jù)錄像監(jiān)控及系統(tǒng)記錄查找證據(jù),通過(guò)一段時(shí)間的查找、分析和反復(fù)試驗(yàn)后,明確指出控制程序存在缺陷,提議并督促?gòu)S家進(jìn)行程序改進(jìn)。同時(shí),在各下料斗內(nèi)增加了機(jī)械式堵斗開關(guān)及拉線式開關(guān),避免堵斗后堵斗開關(guān)架空不會(huì)停機(jī)的情況;在固定皮帶頭部設(shè)計(jì)了皮帶防反流裝置及斜式清掃器,確保了堵斗及料石反流后100%停機(jī),保障了設(shè)備安全。
同年3月,針對(duì)料斗上的石塊落在皮帶上,會(huì)與皮帶產(chǎn)生對(duì)沖,造成排土機(jī)皮帶損傷這一現(xiàn)狀,他采用在料斗下方增加導(dǎo)料板等措施,成功對(duì)排土機(jī)受料斗、卸料斗進(jìn)行了改造,改造后各個(gè)下礦口對(duì)皮帶沖擊明顯減少,排土機(jī)皮帶使用壽命明顯延長(zhǎng),排土機(jī)受料皮帶運(yùn)輸量已從最初的146萬(wàn)噸增長(zhǎng)到目前的1000萬(wàn)噸。
“真的不簡(jiǎn)單!尖山鐵礦排土機(jī)受料皮帶運(yùn)輸量最多600萬(wàn)噸,就完全報(bào)廢,而你們通過(guò)設(shè)計(jì)改造后,不僅比他們多運(yùn)了400多萬(wàn)噸排土量,而且換下來(lái)后還沒(méi)有完全破損。”在作業(yè)現(xiàn)場(chǎng),排土機(jī)廠家主管技術(shù)專家劉星星稱贊道。
2012年7月份,采礦場(chǎng)膠帶運(yùn)輸工段正式成立,王雪峰擔(dān)任電氣副段長(zhǎng)職務(wù),積極協(xié)助工段黨政,制定了排土機(jī)司機(jī)等各工種的動(dòng)作標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)操作規(guī)程,建立了工段各項(xiàng)制度,為全段推進(jìn)現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
根據(jù)排土工藝需要,當(dāng)年8月,移動(dòng)皮帶要進(jìn)行首次移設(shè),由王雪峰負(fù)責(zé)該項(xiàng)工作,由于起初沒(méi)有這方面經(jīng)驗(yàn),即使前來(lái)支援移設(shè)的設(shè)備廠家提出的移設(shè)方法,也與設(shè)備手冊(cè)上移設(shè)說(shuō)法不一樣。移設(shè)期間,不斷出現(xiàn)新問(wèn)題,雖說(shuō)最終移設(shè)成功,然而每天工作超過(guò)14個(gè)小時(shí),整個(gè)移設(shè)耗時(shí)9天的結(jié)果,讓他覺得不太滿意。在這之后,王雪峰積極配合工段、場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo),借鑒原有經(jīng)驗(yàn),不斷做細(xì)方案,為今后的移設(shè)工作創(chuàng)造條件。尤其是在2013年的第七次移設(shè)中,他巧妙利用一條引導(dǎo)繩,不僅操作方便快捷,移設(shè)時(shí)間僅用了7天,為年2000萬(wàn)噸排土運(yùn)輸任務(wù)贏得了寶貴時(shí)間。
面對(duì)排土區(qū)域即將排滿,而皮帶延伸項(xiàng)目還沒(méi)有著落的情況,王雪峰急生產(chǎn)所急,他建議在2013年8月份更換皮帶的同時(shí)加長(zhǎng)移動(dòng)皮帶,以此增加排土量。他的建議得到采納并以實(shí)施。
“經(jīng)過(guò)測(cè)算,移動(dòng)皮帶加長(zhǎng)45米后,可增加100多萬(wàn)噸的排土量,延長(zhǎng)了系統(tǒng)的排料時(shí)間,同時(shí)為2014年移動(dòng)皮帶1300米延伸改造爭(zhēng)取了時(shí)間。”該場(chǎng)生產(chǎn)技術(shù)室技術(shù)員黃雷波開心說(shuō)道。
“近三年來(lái),他奮戰(zhàn)在生產(chǎn)一線,共加班140多次,周末值班50多次。先后與同事對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行了幾十項(xiàng)改造,減少了設(shè)備的故障率,穩(wěn)定了設(shè)備運(yùn)行狀況,2013年可開動(dòng)率達(dá)到了70.58%,為系統(tǒng)達(dá)產(chǎn)達(dá)標(biāo)提供了保障。”膠帶運(yùn)輸工段黨支部書記曾昭煒對(duì)王雪峰的工作給予了肯定。
2015年,系統(tǒng)出現(xiàn)各料斗拉線堵斗開關(guān)頻繁誤報(bào)警停機(jī)現(xiàn)象,嚴(yán)重影響了正常生產(chǎn),已擔(dān)任段長(zhǎng)職務(wù)的王雪峰坐不住了,他自主設(shè)計(jì)安裝支架,調(diào)整安裝位置,采集PLC程序數(shù)據(jù),分析誤動(dòng)報(bào)警原因,經(jīng)過(guò)近3個(gè)月的試驗(yàn),微波堵斗開關(guān)成功應(yīng)用在BC02膠帶轉(zhuǎn)載斗及BC03膠帶轉(zhuǎn)載斗,一舉攻克了這一“瓶頸”問(wèn)題。
“今年以來(lái),我們將BC01正面滾筒的材質(zhì)進(jìn)行了改進(jìn),使其壽命提升了5倍。還對(duì)BC03的跑偏裝置進(jìn)行了改造,使跑偏概率大大降低。”王雪峰說(shuō),“通過(guò)這個(gè)活動(dòng),膠帶非計(jì)劃性停機(jī)控制在60次每月以內(nèi),下降幅度達(dá)到了30%。”
一分耕耘,一分收獲。從2003年至2017年,王雪峰的《一種排土機(jī)料斗導(dǎo)料裝置》等四項(xiàng)課題成果獲國(guó)家專利授權(quán);《礦山軌道供礦控制系統(tǒng)研究與應(yīng)用》、《采礦場(chǎng)生產(chǎn)調(diào)度管理系統(tǒng)的開發(fā)與應(yīng)用》等多項(xiàng)成果在有色行業(yè)、公司、礦級(jí)的科技進(jìn)步、自主管理、講比活動(dòng)、QC質(zhì)量管理、合理化建議、創(chuàng)新創(chuàng)效等方面分獲一、二、三等獎(jiǎng);其個(gè)人2003年獲礦“科技、業(yè)務(wù)骨干”稱號(hào),2006年獲江西省互聯(lián)星空杯一等獎(jiǎng),2011~2012年度評(píng)為礦先進(jìn)勞動(dòng)者,2014年、2016年先后獲礦、公司級(jí)“十佳青年”“勞動(dòng)模范”等多項(xiàng)榮譽(yù)。
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責(zé)任編輯:趙天寧
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