銅陵銅冠冶化分公司綠色QC小組獲“國優(yōu)小組”稱號
2018年12月13日 9:22 1828次瀏覽 來源: 中國有色金屬報 分類: 科技創(chuàng)新
本報訊 日前,在召開的全國質(zhì)量管理小組活動40周年紀(jì)念大會暨2018中國質(zhì)量協(xié)會年會上,安徽銅陵有色銅冠冶化分公司球團(tuán)車間綠色QC小組榜上有名,榮獲“全國優(yōu)秀質(zhì)量管理小組”稱號。
該分公司球團(tuán)車間在脫硫系統(tǒng)運(yùn)行過程中,蒸汽消耗量不僅事關(guān)脫硫系統(tǒng)的解析效率和穩(wěn)定性,還占脫硫運(yùn)行成本的40%~50%左右。對此,該車間成立綠色 QC小組,結(jié)合脫硫工藝和現(xiàn)場實際,開展科技攻關(guān),現(xiàn)場跟蹤調(diào)查、統(tǒng)計、分析,得出蒸汽消耗主要在胺液解析、二吸塔、凈化系統(tǒng)、脫硫管道吹掃等四個方面,而“胺液解析用蒸汽”又是重中之重。
該車間QC小組針對主要癥結(jié),以“降低球團(tuán)脫硫系統(tǒng)蒸汽消耗量”為課題,運(yùn)用頭腦風(fēng)暴法開展集中討論,從“人、機(jī)、料、法、測”五個方面找出了造成蒸汽消耗量高的諸多因素,經(jīng)過小組成員對末端因素逐條調(diào)查分析,最后認(rèn)定:球團(tuán)脫硫系統(tǒng)胺液解析用蒸汽消耗量高受再沸器換熱面積過大、蒸汽降溫添加水量過多、胺液濃度低等主要原因影響。
該QC小組“對癥下藥”,先后對兩臺再沸器運(yùn)行改成單臺再沸器運(yùn)行,同時需要增加再沸器板片數(shù)量到410片;將添加水噴頭裝置改為霧化噴頭,由一段加水降溫改為兩段加水降溫;降低胺液合計體積,保證胺液濃度;新添加胺液,增加胺液濃度等措施。經(jīng)過近1年的實踐,胺液解析用蒸汽消耗量僅從81.13%下降到71.20%,球團(tuán)脫硫系統(tǒng)蒸汽消耗量由活動前的37.25噸/小時下降到28.58噸/小時。QC成果顯著,僅半年時間增效達(dá)96.31萬元。(夏富青 李文波)
責(zé)任編輯:楊凈茹
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