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      東北大學(xué)研發(fā)現(xiàn)代高爐最佳鎂鋁比冶煉技術(shù)

      2019年03月05日 9:28 8074次瀏覽 來(lái)源:   分類(lèi): 鎂資訊

        Al2O3是高爐煉鐵爐渣的重要成分之一,隨著Al2O3含量的不斷升高,爐渣流動(dòng)性差、脫硫能力下降等問(wèn)題日漸突顯,對(duì)高爐冶煉造成極大危害。針對(duì)這一問(wèn)題,國(guó)際上普遍采用的應(yīng)對(duì)方式是在燒結(jié)工藝中添加MgO。然而,如何添加,添加多少最合適,卻是一道世界難題。
        東北大學(xué)教授沈峰滿團(tuán)隊(duì)根據(jù)高爐爐渣中Al2O3含量的不同,研發(fā)了分段確定鎂鋁比(MgO/ Al2O3)最佳操作指標(biāo)的定量方式,掌控了高爐爐渣中鎂鋁的黃金分割點(diǎn),確立了不同條件下鎂鋁比的適宜值,推進(jìn)了我國(guó)高爐冶煉的精細(xì)化。2018年,該成果獲得冶金科學(xué)技術(shù)一等獎(jiǎng)。“該技術(shù)總體達(dá)到了國(guó)際先進(jìn)水平,特別是對(duì)MgO在煉鐵工藝中的作用機(jī)理研究方面達(dá)到國(guó)際領(lǐng)先水平。”中國(guó)工程院原副院長(zhǎng)干勇評(píng)價(jià)道。
        運(yùn)用相圖基本原理
        破解世界難題
        21世紀(jì)初,隨著我國(guó)進(jìn)口鐵礦用量的不斷增加,高爐爐渣中Al2O3含量隨之增加,導(dǎo)致?tīng)t渣粘度上升、脫硫能力下降,冶金性能變差。針對(duì)這種新問(wèn)題,我國(guó)企業(yè)普遍采取的應(yīng)對(duì)方式是添加MgO。由于在燒結(jié)礦中添加MgO還具有改善燒結(jié)礦低溫還原粉化的功效,因此人們普遍認(rèn)為爐渣鎂鋁比越高越好,使得鎂鋁比處于偏高的不合理范圍,雖然保證了冶煉效果,但也造成了MgO資源浪費(fèi)、能源浪費(fèi)和環(huán)境污染等一系列問(wèn)題。如何解決這種浪費(fèi),世界上沒(méi)有相關(guān)資料。
        沈峰滿團(tuán)隊(duì)自2005年起,開(kāi)始從事高爐煉鐵過(guò)程中最佳鎂鋁比冶煉技術(shù)的研究工作。團(tuán)隊(duì)從降低生產(chǎn)成本、降低能耗、減少?gòu)U棄物與溫室氣體CO2的排放、同時(shí)兼顧MgO效益最大化等多視角出發(fā),運(yùn)用冶金物理化學(xué)基礎(chǔ)理論和相圖基本原理,通過(guò)實(shí)驗(yàn)室研究與工業(yè)試驗(yàn)相結(jié)合的方法,系統(tǒng)地論述了高爐冶煉過(guò)程適宜的鎂鋁比問(wèn)題,為高爐冶煉過(guò)程中鎂鋁比問(wèn)題確立理論依據(jù)。
        經(jīng)過(guò)大量研究與實(shí)踐,團(tuán)隊(duì)逐步確定了不同條件下的適宜鎂鋁比:當(dāng)爐渣中Al2O3<14%時(shí),可根據(jù)生產(chǎn)要求添加MgO;Al2O3=15%~17%時(shí),適宜鎂鋁比為0.40~0.50;當(dāng)爐渣中Al2O3>18%時(shí),適宜鎂鋁比為0.45~0.55。這為實(shí)現(xiàn)高爐煉鐵工藝低成本、低能耗、低排放的現(xiàn)代高爐綠色冶煉模式的形成,奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
        沈峰滿表示,現(xiàn)代高爐爐渣適宜鎂鋁比冶煉技術(shù)解決了長(zhǎng)期以來(lái)一直困擾煉鐵界的四個(gè)技術(shù)問(wèn)題:一是當(dāng)前的煉鐵條件下必須添加MgO;二是在確保爐渣流動(dòng)性的前提下,MgO添加量不是越多越好;三是要對(duì)不同Al2O3含量的爐渣采取不同的鎂鋁比,并給出了適宜鎂鋁比定量控制的理論依據(jù);四是要采取適宜的MgO添加方式,使得MgO的正影響最大化、負(fù)影響最小化。
        推廣應(yīng)用產(chǎn)生
        巨大經(jīng)濟(jì)社會(huì)效益
        2008年起,該團(tuán)隊(duì)先后與上海梅山鋼鐵股份有限公司、安陽(yáng)鋼鐵股份有限公司、內(nèi)蒙古包鋼鋼聯(lián)股份有限公司等企業(yè)共同開(kāi)發(fā)研究適宜鎂鋁比的冶煉技術(shù)。
        采用新冶煉技術(shù),必須承擔(dān)失敗的風(fēng)險(xiǎn)。為了減少企業(yè)的心理負(fù)擔(dān),沈峰滿帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)成員多次深入企業(yè)一線,與工人師傅一起工作,現(xiàn)場(chǎng)解決問(wèn)題。
        經(jīng)過(guò)不懈努力,各個(gè)鋼廠捷報(bào)頻傳。在梅鋼、安鋼等全國(guó)4000m3級(jí)以上高爐的實(shí)踐應(yīng)用中,鎂鋁比約為0.42~0.43,居于與寶鋼高爐并列的第一集團(tuán);在包鋼的高爐上,鎂鋁比也由0.66降低至0.48,也取得了顯著的效果。
        沈峰滿告訴筆者,適宜鎂鋁比技術(shù)對(duì)煉鐵行業(yè)技術(shù)進(jìn)步已經(jīng)產(chǎn)生了巨大的影響和推動(dòng)。僅以梅鋼集團(tuán)為例,由于采用該項(xiàng)技術(shù),爐渣鎂鋁比已從2013年的年平均0.51降至2017年的年平均0.43,使得年產(chǎn)720萬(wàn)噸的梅鋼每年獲得經(jīng)濟(jì)效益8100余萬(wàn)元,同時(shí)減少了CO2的排放量,取得了顯著的經(jīng)濟(jì)與社會(huì)效益。
        中國(guó)是世界第一鋼鐵大國(guó),目前,雖然部分高爐爐渣的鎂鋁比已降低至0.5以下,但仍有許多高爐爐渣鎂鋁比在0.5甚至0.6以上。繼續(xù)推廣現(xiàn)代高爐爐渣適宜鎂鋁比冶煉技術(shù),尚存在很大的發(fā)展空間和廣闊的應(yīng)用前景。

      責(zé)任編輯:淮金

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