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      劉理明:指尖下的“光環(huán)”

      2019年05月27日 15:25 1535次瀏覽 來(lái)源:   分類: 科技創(chuàng)新

       

       

      3臺(tái)電腦,幾十個(gè)頁(yè)面,上百個(gè)數(shù)據(jù),安徽銅陵有色銅冠冶化分公司主控操作員劉理明每隔幾分鐘瀏覽一遍。

      在方寸“陣地”上,劉理明雖用小小指尖敲打著鍵盤,卻掌控著整個(gè)龐大的硫酸生產(chǎn)系統(tǒng)。他若指揮不當(dāng),輕則影響生產(chǎn),重則釀成事故。

      “中控制室宛如人的大腦,指揮并監(jiān)控硫酸生產(chǎn)系統(tǒng)全過(guò)程。”硫酸車間主任沈濤說(shuō),生產(chǎn)產(chǎn)量、系統(tǒng)穩(wěn)定性和產(chǎn)品質(zhì)量都通過(guò)中控室集中反映。如果中控制出現(xiàn)問(wèn)題,別的都是空談。

      正是中控室的特殊性和重要性,主控操作人員必須從硫酸車間多崗位上歷練過(guò),不然到這崗位上就會(huì)一問(wèn)三不知。

      2010年,劉理明任主控操作員之前,不僅參加過(guò)系統(tǒng)建設(shè)、工程改造、設(shè)備運(yùn)行調(diào)試,還在硫酸車間焙燒、干吸、轉(zhuǎn)化等崗位摸爬滾打過(guò),有著豐富的現(xiàn)場(chǎng)操作經(jīng)驗(yàn),來(lái)到新的崗位自然游刃有余。

      但他也不敢懈怠。為了學(xué)透、吃透硫酸工藝流程及DCS控制管理要點(diǎn),劉理明“不懂就學(xué),不會(huì)就問(wèn)”,還仔細(xì)閱讀專業(yè)書(shū)籍,勤練操作技能,熟練操作便是水到渠成之事。

      “正常數(shù)據(jù)瞟一眼就會(huì)一清二白,對(duì)不懂得的人則是兩眼一抹黑,坐在崗位上都會(huì)心驚膽戰(zhàn)。我有時(shí)睡覺(jué)時(shí)滿腦里還都是生產(chǎn)上的數(shù)據(jù)。”劉理明說(shuō),參數(shù)指標(biāo)出現(xiàn)異常時(shí),就要一一分析干吸、凈化、焙燒、空壓機(jī)、鍋爐、排渣等各個(gè)生產(chǎn)工藝流程的變化。

      更重要是有責(zé)任心。去年8月份一個(gè)白班,細(xì)心的劉明理發(fā)現(xiàn)爐體風(fēng)機(jī)風(fēng)量上不來(lái),便通過(guò)電腦進(jìn)行調(diào)試,還是無(wú)濟(jì)于事。按照職責(zé),劉明理本可以將此事通知協(xié)力公司就完事。但他并沒(méi)輕易放跑問(wèn)題,親自找到有經(jīng)驗(yàn)的儀表工程師,同他一起通過(guò)細(xì)致點(diǎn)檢,發(fā)現(xiàn)了漏氣源,幾分鐘后就恢復(fù)了正常。“立馬能搞定的事,何必要拖到一兩個(gè)小時(shí)后再去修,這樣會(huì)小問(wèn)題變成大隱患。”劉明理說(shuō),“這不是我工作個(gè)性。”

      “電腦掌控雖然先進(jìn),但也有失真的時(shí)候,這就看你處理問(wèn)題是否老道了。”劉明理說(shuō),有時(shí)還要學(xué)會(huì)觀察,看看煙囪冒煙還是冒水汽,一眼就知道給料、酸濃、氣濃是否正常。沒(méi)有現(xiàn)場(chǎng)實(shí)踐能力肯定是不行的。

      從繁雜波動(dòng)的數(shù)據(jù)中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,促使劉理明練就出一雙“火眼金睛”。他有一次在巡檢各工序電腦畫(huà)面時(shí),發(fā)現(xiàn)鍋爐出口、電塵出口以及動(dòng)力波進(jìn)口的溫度有小幅度的上升,但其它溫度點(diǎn)顯示正常。他立即通知現(xiàn)場(chǎng)操作工去檢查排渣是否正常,經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)渣量偏小。劉理明判斷是鍋爐振打發(fā)生了故障,就安排點(diǎn)檢人員到現(xiàn)場(chǎng)檢查確定。果不其然:因振打效果差導(dǎo)致?lián)Q熱效率下降溫度上升。原因找到了,問(wèn)題也迎刃而解。

      “發(fā)現(xiàn)問(wèn)題不能光看表象,還得靠綜合判斷和處置,他這方面能力高人一等。”沈濤對(duì)劉理明評(píng)價(jià)很高。

      大家還記憶猶新:有一次焙燒爐排渣不暢,現(xiàn)場(chǎng)檢查發(fā)現(xiàn)并無(wú)大塊堵塞,但就是排不通暢。操作工和維修人員也想不出原因和辦法。按照以前的處理套路剛要添料繼續(xù)生產(chǎn),但極易造成爐料燒結(jié)現(xiàn)象。“火眼金睛”的劉理明仔細(xì)查看核對(duì)各個(gè)數(shù)據(jù),發(fā)現(xiàn)爐床溫度不高,便反其道而行之:提出立即減少投料量,并加大入爐風(fēng)量,使?fàn)t溫上升燃燒充分,果然排渣很快就恢復(fù)正常,避免了一次爐底燒結(jié)停產(chǎn)事故。

      難能可貴的是,近幾年來(lái),隨著硫酸原料品味逐年降低,含硫波動(dòng)大,硫酸主控操作的任務(wù)越來(lái)越繁重。劉理明便在長(zhǎng)期的中控操作工作中不斷思索和總結(jié),尋找各參數(shù)之間的對(duì)應(yīng)關(guān)系,形成一套屬于自己獨(dú)有的DCS(分布式控制系統(tǒng))操作心得,盡可能找到最有效的操作方法,確保了生產(chǎn)系統(tǒng)的穩(wěn)定。同時(shí),他還獲得該公司主控技術(shù)比武第一名的好成績(jī),不僅成為車間中控室的骨干,還是硫酸車間領(lǐng)導(dǎo)好幫手。

       

       

      (夏富青 錢慶國(guó))

      責(zé)任編輯:李幼玲

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