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      易門銅業(yè)底吹爐運(yùn)行周期達(dá)到國內(nèi)一流水平

      2019年10月21日 9:36 12302次瀏覽 來源:   分類: 銅資訊   作者:

      為深入貫徹黨的十九大精神,落實(shí)“科學(xué)技術(shù)是第一生產(chǎn)力”的重要思想,提升公司市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力,易門銅業(yè)有限公司用一腔創(chuàng)業(yè)的激情和踐行創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展的信念,攻克重重技術(shù)難關(guān),用900多個(gè)日日夜夜的堅(jiān)守和努力,實(shí)現(xiàn)了公司熔煉系統(tǒng)富氧底吹熔池熔煉底吹爐長達(dá)29天的長周期運(yùn)行,達(dá)到國內(nèi)一流水平。

      難點(diǎn)痛點(diǎn)制約發(fā)展

      改革創(chuàng)新勢(shì)在必行

      習(xí)近平總書記說:“創(chuàng)新是引領(lǐng)發(fā)展的第一動(dòng)力,是建設(shè)現(xiàn)代化經(jīng)濟(jì)體系的戰(zhàn)略支撐??萍及l(fā)展的方向就是創(chuàng)新、創(chuàng)新、再創(chuàng)新。”易門銅業(yè)積極響應(yīng)國家淘汰落后產(chǎn)能的政策要求:2013年,銅冶煉工藝由密閉鼓風(fēng)爐技改為富氧底吹熔池熔煉爐;2014年,建成投產(chǎn)產(chǎn)能規(guī)模5萬噸,解決企業(yè)生存問題;2017年,進(jìn)行環(huán)保高效清潔化生產(chǎn)改造工程,產(chǎn)能由5萬噸提升至10萬噸,底吹爐工藝由爐外分離改為爐內(nèi)分離,產(chǎn)出冰銅品位70%~78%,爐渣中磁性鐵含量較高。

      為深入貫徹黨的十九大精神,落實(shí)“科學(xué)技術(shù)是第一生產(chǎn)力”的重要思想,提升公司市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力,易門銅業(yè)有限公司用一腔創(chuàng)業(yè)的激情和踐行創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展的信念,攻克重重技術(shù)難關(guān),用900多個(gè)日日夜夜的堅(jiān)守和努力,實(shí)現(xiàn)了公司熔煉系統(tǒng)富氧底吹熔池熔煉底吹爐長達(dá)29天的長周期運(yùn)行,達(dá)到國內(nèi)一流水平。

      易門銅業(yè)定位差異化競(jìng)爭(zhēng),底吹爐主要處理低、雜、粗復(fù)雜難處理銅精礦,由于物相成分復(fù)雜、雜質(zhì)及高熔點(diǎn)物質(zhì)含量高、難處理,底吹爐氧槍空氣通道、氧氣通道堵塞嚴(yán)重,支管壓力上升,導(dǎo)致底吹爐氧槍運(yùn)行不穩(wěn)定,底吹爐余熱鍋爐過渡段結(jié)焦嚴(yán)重,底吹爐運(yùn)行周期短,3~4天需轉(zhuǎn)出清理更換氧槍、清理結(jié)焦,致使熔煉系統(tǒng)作業(yè)率降至88%~90%,系統(tǒng)作業(yè)率低影響粗銅產(chǎn)量完成。同時(shí),因原料結(jié)構(gòu)爐口結(jié)焦大不易清理,每次轉(zhuǎn)出時(shí)靠人工操作和固定頂桿清理爐口結(jié)焦,清焦平臺(tái)因熱輻射形成高溫環(huán)境,人員清理勞動(dòng)強(qiáng)度大、工作效率低,在清理過程中存在物體打擊、高溫燙傷等安全風(fēng)險(xiǎn)。因此,延長底吹爐氧槍運(yùn)行周期和實(shí)現(xiàn)機(jī)械化清焦,提高崗位本質(zhì)安全勢(shì)在必行。

      查找問題迎難而上

      自主創(chuàng)新攻克難關(guān)

      針對(duì)以上問題和痛點(diǎn),易門銅業(yè)在投產(chǎn)后的2年內(nèi),通過《底吹爐氧槍結(jié)構(gòu)研究與開發(fā)應(yīng)用》《底吹爐爐內(nèi)分離原料適應(yīng)性實(shí)踐研究》等多個(gè)科技項(xiàng)目立項(xiàng)攻關(guān),秉承精益求精的工匠精神,迎難而上、自主創(chuàng)新、多措并舉,用辛勞和汗水攻克了一個(gè)又一個(gè)技術(shù)難題。

      研發(fā)并應(yīng)用復(fù)雜難處理銅精礦高效底部強(qiáng)化熔煉氧槍技術(shù)。為穩(wěn)定底吹爐風(fēng)氧量,2017年至今,不斷摸索不同冰銅品位及原料配比下的底吹爐氧槍結(jié)構(gòu),歷經(jīng)5代氧槍創(chuàng)新改造,分別研究出了冰銅品位60%~68%和68%~77%兩個(gè)區(qū)間氧槍結(jié)構(gòu),最終形成復(fù)雜銅精礦強(qiáng)化熔煉不同冰銅品位條件下的底吹爐氧槍結(jié)構(gòu)。同時(shí)在每次轉(zhuǎn)出更換氧槍時(shí),結(jié)合每支氧槍風(fēng)槽、氧槽堵塞燒損情況和氧槍區(qū)域凍結(jié)厚度,合理調(diào)整不同位置的氧槍結(jié)構(gòu),穩(wěn)定底吹爐風(fēng)氧量,延長底吹爐風(fēng)氧量運(yùn)轉(zhuǎn)周期。

      創(chuàng)新優(yōu)化底吹爐閥站系統(tǒng),穩(wěn)定風(fēng)氧量。通過將底吹爐供風(fēng)系統(tǒng)和雜用風(fēng)系統(tǒng)改造為獨(dú)立分開的2個(gè)系統(tǒng),提升供風(fēng)系統(tǒng)穩(wěn)定性,避免互相干擾影響底吹爐長周期運(yùn)行。同時(shí)結(jié)合生產(chǎn)實(shí)際對(duì)供風(fēng)總管、金屬軟管、氧槍座空氣與氧氣混合管道直徑改造,減少管道損失,穩(wěn)定風(fēng)氧量及壓力,為長周期運(yùn)行奠定基礎(chǔ)。

      總結(jié)提煉出底吹爐生產(chǎn)控制操作標(biāo)準(zhǔn)。技術(shù)團(tuán)隊(duì)經(jīng)過精鉆細(xì)研,反復(fù)試驗(yàn)論證,制定出了底吹爐轉(zhuǎn)入和轉(zhuǎn)出、氧槍更換操作標(biāo)準(zhǔn),確保轉(zhuǎn)入復(fù)產(chǎn)后氧槍風(fēng)氧量及壓力穩(wěn)定,為底吹爐長周期運(yùn)行奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

      自主研發(fā)設(shè)計(jì)一種底吹爐機(jī)械清理爐口結(jié)焦裝置。積極推進(jìn)技術(shù)自主創(chuàng)新,制作了一套符合現(xiàn)場(chǎng)高溫使用要求的50噸液壓推桿,自行設(shè)計(jì)一套移動(dòng)式機(jī)械設(shè)備,把液壓推桿安裝在移動(dòng)機(jī)械設(shè)備上,實(shí)現(xiàn)機(jī)械化清理爐口結(jié)焦,使用機(jī)械設(shè)備替代人工作業(yè),大大降低了員工的勞動(dòng)強(qiáng)度,提高了高溫崗位作業(yè)本質(zhì)化安全。同時(shí)避免了底吹爐設(shè)備轉(zhuǎn)動(dòng)系統(tǒng)頻繁前后轉(zhuǎn)動(dòng),為設(shè)備安全運(yùn)行提供了保障。

      通過研發(fā)團(tuán)隊(duì)的技術(shù)攻關(guān)和創(chuàng)新,截至目前,底吹爐運(yùn)行周期由原來的2天提升至20余天,系統(tǒng)作業(yè)率由88%提升至98%以上,達(dá)到國內(nèi)富氧底吹爐熔池熔煉煉銅一流水平;底吹爐運(yùn)行周期延長后,爐子轉(zhuǎn)出次數(shù)減少,延長了耐火材料使用周期,降低企業(yè)生產(chǎn)成本??偨Y(jié)提煉出《費(fèi)云忠底吹爐長周期運(yùn)行操作法》為易門銅業(yè)第一批6個(gè)易銅工匠操作法之一,申報(bào)實(shí)用新型和發(fā)明專利各1項(xiàng)。

      功以才成 業(yè)由才廣

      技術(shù)的創(chuàng)新,質(zhì)量的提效,離不開人才的支撐??萍紕?chuàng)新永無止境,只有把核心技術(shù)掌握在自己手中,才能真正掌握競(jìng)爭(zhēng)和發(fā)展的主動(dòng)權(quán),易門銅業(yè)注重人才建設(shè),搭建創(chuàng)新平臺(tái),營造科技氛圍,從五級(jí)工程師和五級(jí)技師選拔,公司領(lǐng)導(dǎo)堅(jiān)持每月和大學(xué)生、技術(shù)人才進(jìn)行面對(duì)面座談;季度最佳實(shí)踐案例、創(chuàng)新——你我他案例分享;每月定期組織科技講座、科技創(chuàng)新座談交流會(huì)、專利和科技獎(jiǎng)勵(lì)申報(bào)材料撰寫培訓(xùn)、科技項(xiàng)目規(guī)范開展及費(fèi)用歸集等講解,這些平臺(tái)和措施較好地激勵(lì)了廣大工程技術(shù)人員和科技工作者勇于創(chuàng)新,不斷突破,勇于挑戰(zhàn)自我的內(nèi)生動(dòng)力。大家齊心協(xié)力,做到崗位上分,思想上合;工作上分,目標(biāo)上合;職責(zé)上分,步調(diào)上合,共同研究制定規(guī)劃,實(shí)現(xiàn)每月一個(gè)新亮點(diǎn),每季一個(gè)新突破,每年一個(gè)新跨越,正是這種拼一分高一分,敢想敢做不滿足的激情和心態(tài),底吹爐運(yùn)行周期從技改時(shí)的2天、5天、7天到10天、15天、20天以上;在攻關(guān)期間,申報(bào)相關(guān)專利25項(xiàng),已獲授權(quán)14項(xiàng),其中6項(xiàng)發(fā)明專利和5項(xiàng)實(shí)用新型專利正在受理審查階段;攻關(guān)小組成員陶汝云榮獲易門縣“興易首席技師”和”玉溪市工匠”榮譽(yù)稱號(hào)。

      雄關(guān)漫道真如鐵

      而今邁步從頭越

      雖然,底吹爐長周期運(yùn)行技術(shù)創(chuàng)新獲得重大突破,奮進(jìn)的易銅人秉持“凡為過往,皆為序章”的理念,針對(duì)原料成分日趨低粗雜化,鍋爐過渡段結(jié)焦大且分布不均勻,底吹爐及轉(zhuǎn)爐雜質(zhì)元素脫除率攻關(guān)、系統(tǒng)回收率仍有提升空間等生產(chǎn)問題,熔煉分廠已立項(xiàng)開展《復(fù)雜難處理銅精礦底部強(qiáng)化熔煉和渣選微觀過程優(yōu)化控制技術(shù)研究》科技項(xiàng)目,對(duì)爐內(nèi)煙氣流速及分布研究,降低爐膛耐材沖刷及煙塵率,減少鍋爐結(jié)焦量;對(duì)反應(yīng)區(qū)與澄清分離區(qū)距離和冰銅沉降模擬,獲得底吹熔煉及冰銅轉(zhuǎn)爐吹煉工藝的最優(yōu)渣型,減少底吹爐底部凍結(jié),降低底吹爐渣含銅,提高熔煉系統(tǒng)金屬直收率;對(duì)渣選原礦、尾礦進(jìn)行系統(tǒng)性研究,對(duì)浮選微觀過程優(yōu)化控制降低渣選尾礦含銅;從全流程各工序分析,降低生產(chǎn)指標(biāo)波動(dòng),提高系統(tǒng)直收率及回收率,實(shí)現(xiàn)工藝及生產(chǎn)成本趨優(yōu)的目標(biāo)。

      不忘初心,方得始終。易門銅業(yè)將始終秉承艱苦奮斗、不驕不躁的作風(fēng),按照“深改革、精管理、快融合、多盈利”和“四更一好”總要求做實(shí)落細(xì)各項(xiàng)工作,為圓滿實(shí)現(xiàn)公司全年任務(wù)目標(biāo)不懈努力!

      責(zé)任編輯:付宇

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