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      新時(shí)代的“電氣通”盧鵬

      2021年05月07日 11:46 3261次瀏覽 來源:   分類: 科技創(chuàng)新

          盧鵬是金隆銅業(yè)有限公司保全課電氣專業(yè)技術(shù)主管,銅陵有色集團(tuán)公司勞動(dòng)模范。工作以來,先后獲得安徽省“861”行動(dòng)計(jì)劃一等獎(jiǎng)、銅陵市“超高強(qiáng)度智能數(shù)控閃速煉銅技術(shù)”科學(xué)技術(shù)特等獎(jiǎng)、2019年安徽省首屆機(jī)械冶金系統(tǒng)“產(chǎn)業(yè)工匠”等多項(xiàng)表彰和榮譽(yù)。

      勇于創(chuàng)新發(fā)明 提升效率產(chǎn)能

      盧鵬是一名特別愛鉆研技術(shù)的新時(shí)代技術(shù)工人,也是干一行、愛一行、專一行的典型代表,他不迷信權(quán)威,不墨守成規(guī),以創(chuàng)新創(chuàng)造為己任,不斷立足崗位用自己的智慧創(chuàng)新發(fā)明,一次又一次推動(dòng)企業(yè)技術(shù)進(jìn)步。

      2008年,在金隆銅業(yè)公司PC電解投運(yùn)初期,進(jìn)口剝片機(jī)組的加工能力只有250塊/小時(shí),遠(yuǎn)遠(yuǎn)達(dá)不到機(jī)組設(shè)計(jì)的加工能力,嚴(yán)重制約電解銅產(chǎn)量提升,長期影響PC電解生產(chǎn)作業(yè)。為解決這個(gè)問題,盧鵬組織攻關(guān)小組對(duì)提高剝片能力進(jìn)行技術(shù)攻關(guān)。他充分發(fā)揮自己在電氣自動(dòng)化方面的專業(yè)優(yōu)勢,對(duì)機(jī)器人控制數(shù)據(jù)實(shí)行重新設(shè)置修改,使機(jī)組剝片能力迅速提高,達(dá)到400塊/小時(shí)。極大降低了操作工人的勞動(dòng)強(qiáng)度,使操作工每天工作時(shí)間減少了3個(gè)小時(shí),而且將電解槽的槽時(shí)利用率提高了1個(gè)百分點(diǎn),每年可多生產(chǎn)電解銅2500噸,增加經(jīng)濟(jì)效益1.2億元。

      電解短路處理是銅電解生產(chǎn)過程中必須的作業(yè)流程。電解槽中的陰極板和陽極板一旦短路,就會(huì)停止電解銅生成。在電解生產(chǎn)現(xiàn)場,經(jīng)常要處理短路問題。一直以來,電解行業(yè)的短路處理工具都是與銅電解專用行車設(shè)計(jì)成一體的。這樣一來,銅電解專用行車在進(jìn)行出裝槽作業(yè)時(shí),短路處理作業(yè)就不能進(jìn)行,在電解短路率偏高的工況下,就會(huì)影響電解銅的質(zhì)量、產(chǎn)量和電耗。為了解決這個(gè)兩者不能兼顧的弊端,金隆銅業(yè)打算新增一臺(tái)售價(jià)近百萬元的作業(yè)行車,專門處理短路難題。為節(jié)省支出,盧鵬主持設(shè)計(jì)發(fā)明了CT電解“短路處理用移動(dòng)吊架”專用作業(yè)工具。這種工具的投入使用,使短路處理徹底擺脫了行車束縛,簡便易行,效率高。不但為公司節(jié)省了百萬投資,而且解決了廠房同一跨度行車數(shù)量過多、影響行車作業(yè)效率的安全隱患,在既有的生產(chǎn)工況下,降低了電解的短路率,提高了其它電解進(jìn)口專用行車設(shè)備作業(yè)效率及電解銅產(chǎn)能。

      目前,“短路處理用移動(dòng)吊架”已向國家專利局提出了專利申請(qǐng),正在等待專利公示。此外,盧鵬還擁有“脫銅廢液中的硫酸鎳的收集系統(tǒng)”的發(fā)明專利,也是他在崗位實(shí)踐中創(chuàng)新創(chuàng)造的結(jié)果。

      敢于攻關(guān)克難 關(guān)鍵時(shí)刻擔(dān)當(dāng)

      盧鵬是一個(gè)技術(shù)全面的“電氣通”,從金隆銅業(yè)創(chuàng)建初期,盧鵬便全程參與了公司建設(shè)發(fā)展的各個(gè)階段。他專業(yè)技術(shù)全面、經(jīng)驗(yàn)豐富,成功主持了公司15萬噸、21萬噸、35萬噸電解銅擴(kuò)建工程電氣及自動(dòng)化設(shè)備方面相關(guān)技術(shù)工作,被聘為一級(jí)電氣工程師和技術(shù)主管。

      面對(duì)電氣設(shè)備難題,他習(xí)慣于迎難而上,正視難題,解決難題。金隆銅業(yè)公司的PC電解剝片機(jī)組,是從日本進(jìn)口的智能機(jī)器人。在剝離產(chǎn)品電解銅作業(yè)過程中,首先需要進(jìn)行預(yù)剝離,使覆蓋電解銅的不銹鋼板和電解銅順利分離,但在工況出現(xiàn)波動(dòng)時(shí),規(guī)格不穩(wěn)定的電解銅就會(huì)讓程序化的機(jī)器人出現(xiàn)“暴力剝片”情況,導(dǎo)致不銹鋼板變形彎曲。這些不銹鋼板是PC電解必不可少的生產(chǎn)工具,每片價(jià)值3000元,頻繁損壞會(huì)影響電解銅產(chǎn)量,推高單位成本。為了使機(jī)器人適應(yīng)不同規(guī)格的電解銅,盧鵬決定給洋設(shè)備“動(dòng)手術(shù)”。他查找資料、研究理論,多次進(jìn)行現(xiàn)場試驗(yàn),最終通過改進(jìn)剝片機(jī)器人的內(nèi)置程序,改變了進(jìn)料方式,使覆蓋電解銅的不銹鋼板每個(gè)周期進(jìn)入剝片站角度相差180°,使兩個(gè)相鄰周期板面彎曲應(yīng)力加強(qiáng)了對(duì)稱,從而解決了永久不銹鋼陰極板的損壞隱患。

      2019年大修期間,盧鵬主持實(shí)施了公司閃速爐、動(dòng)力區(qū)域高壓配電系統(tǒng)及轉(zhuǎn)爐、動(dòng)力、閃速爐循環(huán)水低壓配電系統(tǒng)技術(shù)升級(jí)改造。這次全系統(tǒng)的電氣設(shè)備改造技術(shù)難度非常大,尤其是59臺(tái)老式高壓配電柜的更換,更是難上加難。這些配電柜都是1996年公司剛投產(chǎn)時(shí)的產(chǎn)品,超負(fù)荷運(yùn)行了20多年,但公司所有重要的高壓風(fēng)機(jī)、電機(jī)的正常工作,都依賴這些配電柜。更換配電柜時(shí),必須分批進(jìn)行,確保生產(chǎn)不能斷電。一旦稍有疏忽,就會(huì)造成停電事故。因?yàn)楦脑祀y度太大,一直沒有人敢對(duì)這些“硬骨頭”動(dòng)手。盧鵬決定利用這次大修機(jī)會(huì),一勞永逸地解決老舊配電柜問題。他帶領(lǐng)技術(shù)團(tuán)隊(duì)深入實(shí)地考察,仔細(xì)設(shè)計(jì)施工方案,精心穩(wěn)妥施工,僅用了兩周就全部完成了升級(jí)改造任務(wù)。配電系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定性大幅度提高,金隆銅業(yè)公司也告別了因電機(jī)負(fù)荷過大而停電的歷史。根據(jù)新的中置式配電柜使用狀況,預(yù)計(jì)10年內(nèi),都不會(huì)有停電之虞。

      盧鵬敢于挑戰(zhàn),還體現(xiàn)在他不盲從于“洋技術(shù)”的權(quán)威。2016年,金隆銅業(yè)硫酸區(qū)域決定對(duì)生產(chǎn)關(guān)鍵核心設(shè)備KKK風(fēng)機(jī)的ABB中壓變頻器硬件進(jìn)行升級(jí)。用于升級(jí)的硬件設(shè)備是采購于瑞士ABB公司的原廠件,一直存放在備件倉庫中。第一次升級(jí)未能成功,ABB公司技術(shù)人員認(rèn)為升級(jí)失敗的原因是金隆銅業(yè)購買的備件存放時(shí)間過長。盧鵬不認(rèn)同對(duì)方結(jié)論,他通過細(xì)致檢測和分析比對(duì),以測試分析數(shù)據(jù)為依據(jù),得出了升級(jí)失敗的主要原因是ABB公司提供的備件有誤,推翻了ABB公司技術(shù)人員觀點(diǎn),并據(jù)此要求ABB公司瑞士總部再次免費(fèi)發(fā)送相關(guān)備件。最終,ABB公司接受了盧鵬的結(jié)論,如期寄來了硬件升級(jí)所需備件。

      一直以來,盧鵬還非常重視傳、幫、帶工作,把一線工作積累的專業(yè)技術(shù)經(jīng)驗(yàn)毫無保留地傳授給青年技術(shù)人員。他以“盧鵬勞模創(chuàng)新工作室”為平臺(tái),悉心培養(yǎng)新近加入公司的大學(xué)生,給他們講解技術(shù)要領(lǐng)、交流技術(shù)心得、暢談工作體會(huì),與年輕員工相互學(xué)習(xí),共同促進(jìn)。近幾年,因?yàn)榧瘓F(tuán)公司建設(shè)發(fā)展需要,金隆銅業(yè)電氣點(diǎn)檢員崗位人才輸出較多,特別是硫酸、精煉、閃速爐區(qū)域電氣點(diǎn)檢員,出現(xiàn)了人手不足、維保力量緊張的狀況。為了公司持續(xù)安全穩(wěn)定生產(chǎn),盧鵬把培養(yǎng)青年設(shè)備點(diǎn)檢人才當(dāng)成一項(xiàng)事業(yè)來做,成功培養(yǎng)了多名技術(shù)骨干。目前,這些骨干都已成為設(shè)備點(diǎn)檢主力,為保障金隆銅業(yè)公司電氣及自動(dòng)化設(shè)備安全穩(wěn)定運(yùn)行以及公司長遠(yuǎn)發(fā)展貢獻(xiàn)出了辛勞和才智。(章慶)

      責(zé)任編輯:楊凈茹

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