激活價(jià)值創(chuàng)造新動(dòng)能
——云南銅業(yè)涼山礦業(yè)技改助力提質(zhì)增效側(cè)記
2021年08月23日 16:24 5547次瀏覽 來源: 中國銅業(yè) 分類: 重點(diǎn)新聞 作者: 馮清清
276爐次,云南銅業(yè)下屬?zèng)錾降V業(yè)冶煉廠1號(hào)轉(zhuǎn)爐小修爐壽再創(chuàng)新高!技改是打開提質(zhì)增效之鎖的“鑰匙”。今年以來,涼山礦業(yè)基層一線單位聚焦提質(zhì)增效,將技改作為效益支撐點(diǎn),深化價(jià)值創(chuàng)造,走好科技強(qiáng)企發(fā)展之路。
選礦廠:“微改造”讓“老樹發(fā)新芽”
硫化鈉制備是選礦廠浮選工藝的重要環(huán)節(jié),藥劑精準(zhǔn)穩(wěn)定制備供給是穩(wěn)定浮選生產(chǎn)指標(biāo)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。
制備系統(tǒng)原采用小型振動(dòng)給料機(jī),螺絲調(diào)節(jié)振幅裝置逐漸失靈、控制箱調(diào)節(jié)變頻出現(xiàn)波動(dòng),造成硫化鈉給料不均勻、不精準(zhǔn)等情況,影響銅浮選效果,達(dá)不到硫化鈉“抑銅浮鉬”的目的,造成鉬浮選指標(biāo)波動(dòng)。選礦廠對(duì)硫化鈉制備系統(tǒng)采用電機(jī)減速機(jī)帶動(dòng)螺旋給料機(jī),完成硫化鈉制備系統(tǒng)技術(shù)改造工作。
據(jù)該廠負(fù)責(zé)人介紹:“改造硫化鈉制備系統(tǒng)不僅可以實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定、精準(zhǔn)給料,還可根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際和礦石性質(zhì)的變化及時(shí)調(diào)整給料大小,配合前期安裝的流量計(jì)精準(zhǔn)給水,滿足鉬浮選工藝流程生產(chǎn)需要。”
選礦廠通過這樣的“微改造”使老設(shè)備煥發(fā)新活力的例子比比皆是,碎礦系統(tǒng)振動(dòng)篩網(wǎng)改造就是其中之一。
隨著涼山礦業(yè)采礦從露天轉(zhuǎn)井下,井下供礦量逐步增大,井下礦料水分高、含泥量增大,篩孔堵塞嚴(yán)重,原振動(dòng)篩的篩分效率大幅下降,設(shè)備負(fù)荷增高,人員檢修勞動(dòng)強(qiáng)度大。選礦廠碎礦工段組織技術(shù)人員和維修人員對(duì)篩板進(jìn)行改造,廢棄一直沿用的笨重聚氨酯篩板,采用新型模塊化橡膠篩板,篩分效率提高到90%以上,大幅提高了碎礦生產(chǎn)能力,既節(jié)能又高效。
今年以來,選礦廠持續(xù)通過小改造解決大問題,推進(jìn)設(shè)備基礎(chǔ)管理,提高設(shè)備現(xiàn)場管理水平。截至目前,選礦廠特種設(shè)備報(bào)檢率100%,設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)率達(dá)到99%以上,設(shè)備綜合效率達(dá)到98%以上。
冶煉廠:打下制約生產(chǎn)的“攔路虎”
冶煉廠2019年實(shí)施“以雜固雜、以雜除雜”工藝控制模式以來,高雜質(zhì)原料的熔煉造成鍋爐出口煙溫升高,加快了煙塵在管束上的沉積速度,管束積灰問題成為了制約安全生產(chǎn)一大關(guān)鍵因素。冶煉廠通過實(shí)地考察研究及組織技術(shù)員到西南銅業(yè)、東南銅業(yè)、滇中有色等單位進(jìn)行專項(xiàng)對(duì)標(biāo)學(xué)習(xí),完成清灰器改造,清灰效果良好,實(shí)現(xiàn)降本增效約29萬元。項(xiàng)目使管束積灰厚度減少5mm、艾薩鍋爐煙道出口溫度平均降低10℃、煙道尾部人孔門無積灰等,為冶煉廠長周期穩(wěn)定生產(chǎn)提供了有力保障。
企業(yè)的生命力在于不斷的創(chuàng)新,冶煉廠也在做優(yōu)冶煉上狠下功夫,大力開展技術(shù)革新。該廠轉(zhuǎn)爐工段環(huán)保煙罩負(fù)責(zé)收集轉(zhuǎn)爐爐口的煙氣,并將煙氣輸送至煙氣脫硫系統(tǒng)進(jìn)行處理。原煙罩驅(qū)動(dòng)電機(jī)電纜采用鋼繩、滑輪驅(qū)動(dòng),運(yùn)行過程中經(jīng)常出現(xiàn)滑輪上翻與鋼繩卡阻,導(dǎo)致環(huán)保煙罩無法正常開閉,對(duì)轉(zhuǎn)爐進(jìn)料、倒料造成影響,從而影響轉(zhuǎn)爐的正常生產(chǎn)、轉(zhuǎn)爐爐口煙氣的控制。針對(duì)以上問題,冶煉廠設(shè)備能源室組織技術(shù)人員多次到現(xiàn)場調(diào)查,將滑線改為C型鋼滑軌,并將滑輪改為電纜下懸吊,用專用滑線小車代替滑輪。經(jīng)改造后,消除了運(yùn)行過程的問題,確保了環(huán)保煙罩的正常開閉,既保證了轉(zhuǎn)爐生產(chǎn)的穩(wěn)定運(yùn)行,也消除了煙氣外溢的環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)。
今年以來,該廠通過一系列的技改,工藝指標(biāo)不斷提升優(yōu)化,煤耗降低至130kg/t·Cu;噴槍壽命達(dá)到43天,創(chuàng)歷史最高;電爐渣型降低至0.94控制;轉(zhuǎn)爐爐壽較去年平均爐壽提高32%;陽極板出廠合格率達(dá)到100%,同時(shí)減少人工打磨量,降低打磨成本。
采礦廠:小改小革提升工作效率
在設(shè)備管理中,采礦廠遵循“學(xué)習(xí)、調(diào)整、總結(jié)、提升”的管理思路,以建立完善設(shè)備檔案和設(shè)備管理制度,加強(qiáng)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng),提高設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)率為重點(diǎn)展開工作。
采礦廠尾砂管為單向連接,不能滿足現(xiàn)實(shí)工作要求。經(jīng)過充分論證,采礦廠分別在1號(hào)、2號(hào)立式砂倉至攪拌槽充填管尾端加裝兩個(gè)電動(dòng)耐磨閘閥,使兩個(gè)獨(dú)立的充填系統(tǒng)互通為一個(gè)整體充填系統(tǒng)。改造后,砂倉的尾砂經(jīng)過氣、水聯(lián)動(dòng)造漿后能自流到兩個(gè)攪拌槽,實(shí)現(xiàn)井下東區(qū)、西區(qū)充填工作時(shí)互不干擾,提高充填工作的效率,有效彌補(bǔ)原有管道缺陷,提高充填效率,為井下充填提供保障。
同時(shí),采礦廠運(yùn)轉(zhuǎn)工區(qū)完成1760運(yùn)輸平巷滑觸線改造。針對(duì)滑觸線橫擔(dān)設(shè)施跨度大、密度不足、滑觸線彎曲下垂等系列問題,累計(jì)增設(shè)86根橫擔(dān)設(shè)施,對(duì)滑觸線排列逐一做出微調(diào),進(jìn)一步縮短滑觸線橫擔(dān)間距,減輕電弓滾筒單點(diǎn)接觸磨損,減少備件損耗,提高電機(jī)車運(yùn)行穩(wěn)定性。
此外,采礦廠立足在系統(tǒng)性、針對(duì)性上下功夫,嚴(yán)格控制損失貧化率。采礦損失率較去年同期降低了0.81個(gè)百分點(diǎn),創(chuàng)造效益104.37余萬元;礦石貧化率較去年同期提高了2.027個(gè)百分點(diǎn),產(chǎn)生效益151.74萬元。
硫酸廠:凈化除渣器的“升級(jí)之路”
凈化污酸排放量居高不下,生產(chǎn)指標(biāo)波動(dòng)大,污酸處理成本高,如何管控?渣緩冷濃水使用量不定,水處理間歇生產(chǎn)成為常態(tài)化,雨季出現(xiàn)污酸脹庫,如何控制?
面對(duì)一系列難題,硫酸廠找準(zhǔn)靶心、倒推根源,對(duì)凈化除渣全過濾系統(tǒng)進(jìn)行升級(jí)改造。技術(shù)人員針對(duì)減少HW-48污泥產(chǎn)量、克服水處理脹庫的問題拿方案、出實(shí)招,合理控制設(shè)備運(yùn)行和原輔料費(fèi)用;崗位操作人員精準(zhǔn)操作,控制污酸的排放量;在生產(chǎn)的夾縫里開展凈化除渣全過濾系統(tǒng)三大規(guī)程理論知識(shí)培訓(xùn)……
自凈化除渣全過濾系統(tǒng)投入生產(chǎn)后,每月酸泥產(chǎn)量增加約10噸,產(chǎn)生效益5萬余元。每月減少污酸排放量約600立方米,污酸處理成本再降18萬余元。凈化排污不含塵、酸泥產(chǎn)量超預(yù)期,硫酸廠在2021年“成本攻堅(jiān)戰(zhàn)”上再下一城。
潺潺細(xì)流匯聚成河、降本增效遍地開花,一項(xiàng)項(xiàng)有力舉措的實(shí)施,營造了“人人都是經(jīng)營者、個(gè)個(gè)都是效益源”的濃厚氛圍。涼山礦業(yè)緊緊圍繞“開源節(jié)流”精準(zhǔn)發(fā)力,力求增效最大化,通過思想“挖潛”、設(shè)備創(chuàng)新、智慧“加碼”、節(jié)支降耗等系列舉措,有力推動(dòng)降本增效落地生根。
責(zé)任編輯:孟慶科
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