科邦錳業(yè)濕磨工藝超設(shè)計產(chǎn)能
2022年10月08日 8:55 5435次瀏覽 來源: 中國有色金屬報 分類: 重點新聞 作者: 羅雯
近日,科邦錳業(yè)濕磨球磨機的給礦量由平均34噸/小時,逐步提高并穩(wěn)定在41噸/小時以上,處理量提升后,除滿足現(xiàn)有生產(chǎn)需求外,還每天可為冬季儲備約200噸的濕磨餅,同時,濃度、細(xì)度均能滿足生產(chǎn)需求。
磨礦是科邦錳業(yè)工藝流程第一道工序,前期,科邦錳業(yè)將原有干磨工藝技改為濕磨工藝,成為整個錳行業(yè)的一次技術(shù)突破,項目運行以來,對礦石中可溶性氯脫除率達(dá)到60%以上,大幅降低除氯成本,磨礦能耗降低為原三分之一,年節(jié)約電費約300萬元。同時,濕磨洗礦水可重復(fù)回收使用,能減少清水補充,降低水耗量。前期的各項指標(biāo),無論從成本還是環(huán)保方面,都足以證明本項技改項目是成功可行的,但唯一不足之處就是未能達(dá)到設(shè)計處理量40噸/小時。
馬明和張新在現(xiàn)場交流工藝流程
為進(jìn)一步優(yōu)化工藝流程,提升處理量,科邦錳業(yè)派有著20多年選礦工作經(jīng)驗的馬明和張新,對濕磨工藝進(jìn)行再攻關(guān)。自8月初以來,馬明、張新便每天早上前往現(xiàn)場,查找問題原因,憑借多年的工作經(jīng)驗,很快就發(fā)現(xiàn)了問題所在,制約指標(biāo)不理想的原因主要有兩點,一是公司人員流動性大,操作工更換頻繁,操作水平低;二是高壓輥磨機設(shè)備缺陷,不能滿足工藝需求,從而影響濕磨的處理量和效果。
既已查明原因,接下來便是一項一項突破。兩位老將一商量,決定先從人員問題入手,每天對一線操作工進(jìn)行手把手指導(dǎo)演示,并為大家開設(shè)簡單易懂的理論知識培訓(xùn),同時調(diào)整責(zé)任心強、技術(shù)過關(guān)人員上晚班,技術(shù)偏弱的上白班,以便出現(xiàn)問題時可及時補救。經(jīng)過有效指導(dǎo)培訓(xùn),人員綜合操作水平均有提高。
馬明和張新進(jìn)行現(xiàn)場指導(dǎo)
其次是對工藝進(jìn)行調(diào)整,開啟球磨機,將籽料進(jìn)行破碎后和礦粉混合進(jìn)入濕磨球磨機,馬明帶領(lǐng)操作人員對濕磨球磨機的鋼球配比進(jìn)行優(yōu)化,設(shè)定合理參數(shù)值。經(jīng)過近兩月時間,濕磨球磨機的給礦量逐步提高并穩(wěn)定在41噸/小時以上,達(dá)到設(shè)計處理量。
本次技改,充分發(fā)揮了老同志的經(jīng)驗優(yōu)勢,同時將好的做法形成工藝文件制定操作規(guī)程,固化員工的操作行為,最終實現(xiàn)預(yù)定目標(biāo)。
(圖/阿卜杜佧瑪爾·阿卜來提)
責(zé)任編輯:孟慶科
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